觸摸屏與PLC在捻線機自動控制系統(tǒng)中的應用
捻線機是玻璃纖維生產(chǎn)線上的關鍵設備。捻線機的平穩(wěn)運轉(zhuǎn)以及適應生產(chǎn)工藝的多樣化是生產(chǎn)線的必要條件,自動化控制是滿足這些條件的必要保障。因此控制系統(tǒng)是玻璃纖維捻線機關鍵技術的重要環(huán)節(jié)之一。傳統(tǒng)的生產(chǎn)設備由于老化或者自動化程度較低,不能滿足行業(yè)發(fā)展的需要,必須對其進行技術改造。
用plc做控制系統(tǒng)核心,成本較低,穩(wěn)定性很高,程序編寫和調(diào)試比較方便。但plc在人機對話、故障判斷、在線修改等方面有一些不便,需要對編程非常熟悉的專業(yè)人員進行操作。并且,要想直觀地了解生產(chǎn)過程和監(jiān)控信號的動態(tài)變化必須選擇一個上位機來配合plc,才能組成較好的自動控制系統(tǒng)。因此,本系統(tǒng)采用觸摸屏與plc 通信,共同組成生產(chǎn)過程的自動控制系統(tǒng)。
2 系統(tǒng)組成[1-2]
系統(tǒng)主要由觸摸屏、可編程控制器plc、開關電源、步進電機驅(qū)動器、步進電機、變頻器、三相異步電動機等構成,參見圖1。本控制系統(tǒng)主要利用程序控制鋼領板運行的速度、方向、位移,達到控制成形的目的,替代傳統(tǒng)捻線機機械成形。
圖1 系統(tǒng)配置框圖
觸摸屏作為人機界面可以進行工藝參數(shù)的設定、運行狀態(tài)的監(jiān)控等??删幊炭刂破魇钦麄€控制系統(tǒng)的核心。它將工藝參數(shù)存儲并通過一定的控制算法控制變頻器的運行狀態(tài)以及步進電機的運行狀態(tài)。開關電源為觸摸屏、plc、步進電機(包括接近開關、按鈕、中間繼電器)等提供工作電源。步進電機驅(qū)動器將可編程控制器給定的控制信號轉(zhuǎn)換和放大驅(qū)動步進電機工作。步進電機作為執(zhí)行單元通過機械傳動主要完成捻線機鋼領板的升降動作。變頻器通過可編程控制器控制運行狀態(tài),通過內(nèi)部參數(shù)的設定,可以調(diào)整運行的頻率,從而控制三相異步電動機的運行狀態(tài)和工作頻率。三相異步電動機作為執(zhí)行單元通過機械傳動主要完成錠子的傳動和羅拉的傳動。
3 eview觸摸屏和plc通訊[3]
設計采用eview mt5000全新一代的工業(yè)嵌入式觸摸屏人機界面。在mt5000組態(tài)軟件中定義串口類設備s7200plc,串口號為com1。設備定義結(jié)束后,定義i/o 實型變量和離散變量,分別與設備輸入寄存器和輸出寄存器連接,實現(xiàn)開關量的控制。觸摸屏與plc的連接如圖2所示。
圖2 eview mt5000與siemens plc的硬件連接圖
按如表1設置觸摸屏中的通訊參數(shù)。
4 mt5000組態(tài)軟件
4.1 嵌入式人機界面的組態(tài)軟件
mt5000中用“工程”來表示組態(tài)軟件組態(tài)生成的應用系統(tǒng)。創(chuàng)建一個新工程就是創(chuàng)建一個新的用戶應用系統(tǒng)。建立工程的一般步驟為:構造數(shù)據(jù)庫(定義變量),定義設備,設計圖形界面,建立動畫連接,運行和調(diào)試。但是,在進行設計的時候,它們不是獨立的,而是交替進行的,需要綜合考慮。首先,創(chuàng)建一個新工程,定義路徑和名稱,在設備選項中選定一個com口,進行plc連接。mt5000提供的設備連接向?qū)υ捒蛄谐隽斯I(yè)生產(chǎn)常用的一些硬件設備(如plc、板卡、智能儀表、變頻器等),并且已經(jīng)根據(jù)這些常用設備各自的通信協(xié)議制作了相應的通信協(xié)議,使應用人員從繁瑣的底層驅(qū)動程序中解脫出來。選擇了西門子公司s7200系列plc后,選擇通信方式,并給定設備名稱和地址,還要設置采樣時間和通信參數(shù)。然后,進行動畫畫面的設計和變量的定義。雙擊數(shù)據(jù)詞典,定義和編寫系統(tǒng)所有變量。變量可以設為只讀、只寫和讀寫模式。對于既要采集plc狀態(tài),又要實現(xiàn)對plc 的遠程控制的變量設置為讀寫模式,而不需要向plc 發(fā)送命令的變量設置為只讀,這樣可以節(jié)省plc掃描時間,加快系統(tǒng)進程,提高plc效率。繪制圖形畫面時,雙擊畫面選項,在彈出的繪圖環(huán)境下繪制與捻線機相對應的監(jiān)控畫面。系統(tǒng)監(jiān)控的設備較多,為更清楚明了地顯示不同設備的各個參數(shù),需要繪制多副畫面,既方便顯示,又方便現(xiàn)場操作員進行控制。主畫面里利用showpicture(“畫面名”)函數(shù)實現(xiàn)對其他畫面的調(diào)用。繪制完流程畫面后,將系統(tǒng)與要監(jiān)控的參數(shù)和畫面中的變量一一對應起來。這樣hmi組態(tài)基本完成。
4.2 組態(tài)畫面設計及功能介紹
在mt5000組態(tài)軟件中編制系統(tǒng)的組態(tài)界面。根據(jù)本系統(tǒng)的特點及實際使用情況,界面設計由系統(tǒng)開機歡迎、上電提示、零點調(diào)整和查詢(基本參數(shù)有六個:總程、動程、升速、降速、級升、滑行)、方式設置的修改和查詢(成形方式、停車方式、回零方式)、數(shù)據(jù)的修改和查詢(五個內(nèi)部參數(shù)分別是:計長長度、羅拉直徑、高度系數(shù)、手動速度、回零速度)等畫面組成。作為舉例,給出了零點調(diào)整畫面(圖3)和數(shù)據(jù)設置畫面(圖4)。
圖3 零點調(diào)整畫面
圖4 數(shù)據(jù)設置畫面
零點調(diào)整畫面動態(tài)顯示紗線的高度及長度。并動畫顯示紗線的成形過程。不同的紗型具有不同的動畫顯示過程。
數(shù)據(jù)設置采用彈出數(shù)字小鍵盤的形式進行數(shù)據(jù)的設置和修改。
整個畫面設計簡單易懂,一目了然。使操作人員不需要專業(yè)知識,隨著操作提示和幫助,首次操作就可以完全獨立地進行工作。
5 plc程序設計[4-5]
plc的主要輸入輸出端口定義如表2所示;plc寄存器單元分配如表3所示。
為方便地增加或刪減程序模塊, 同時也便于針對不同程序模塊進行完善, 程序設計采用模塊化結(jié)構。plc 程序流程圖如圖5 所示。
圖5 捻線機程序流程圖
6 結(jié)束語
實際應用結(jié)果表明,玻璃纖維捻線機自動控制系統(tǒng)采用easyview觸摸屏,簡化了控制系統(tǒng)結(jié)構,大大提高了控制系統(tǒng)的實時監(jiān)控性,有效的降低了生產(chǎn)成本;plc控制捻線機的運行和紗線的成形,達到了預期的控制效果,提高生產(chǎn)效率。該項應用促使玻璃纖維生產(chǎn)設備的自動化水平上一個臺階,對傳統(tǒng)紡織工業(yè)生產(chǎn)設備升級換代起到積極推動作用。同時,自動化技術的使用,有利于企業(yè)實施綜合自動化管理,使企業(yè)從粗放型向集約型轉(zhuǎn)化。
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