自動剪板機控制系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)
0 引 言
隨著微型機控制技術(shù)的發(fā)展,單片機以其獨特的性能及優(yōu)越的性能/價格比獨占鰲頭,愈來愈受到人們的重視,特別是在家用電氣、工業(yè)過程控制及智能化儀器中有應(yīng)用極為普遍。自動剪切機順序控制系統(tǒng)的應(yīng)用就是一個典型的例子。下面就是運用單片機8031設(shè)計的自動剪板機控制系統(tǒng)的介紹,該系統(tǒng)已投入生產(chǎn)使用,運行穩(wěn)定可靠,控制精度高,維護(hù)使用方便。本系統(tǒng)是應(yīng)企業(yè)要求開發(fā)研制的,是一種經(jīng)濟(jì)實用型數(shù)控系統(tǒng)。它保存原有機床的主體結(jié)構(gòu),增加自動進(jìn)料、卸料、剪切、數(shù)控定長等功能載體。
1 設(shè)計系統(tǒng)要求
自動剪板機系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)組成和工作原理圖如圖1所示。該系統(tǒng)可按照要求剪開大塊板材,并由送料小車運到包裝線或各用料點。未動作時,壓塊及剪切刀的限位開關(guān)ST2,ST3和ST4均斷開,行程開關(guān)ST1和光電接近開關(guān)ST7也都是斷開的。剪切刀、壓塊及選料機構(gòu)分別由交流電動機傳動,運料小車由直流控制電機拖動。其工作過程如下所述:
(1)讀入限位開關(guān)ST6的狀態(tài),判小車是否空載,若是空載,則可開始工作。
(2)啟動送料小車,并使其到位,此時限位開關(guān)ST5閉合。
(3)SSRe通電,啟動送料機構(gòu)E,帶動板料向右移動。
(4)當(dāng)板料碰到行程開關(guān)ST1時,停止送料,同時SSRb送電啟動壓下機構(gòu),壓下壓壓塊B,并使壓塊上限開關(guān)ST2復(fù)位閉合。
(5)當(dāng)壓塊到位,壓緊板料時,壓塊下限開關(guān)ST3被閉合。
(6)SSRe通電,這時啟動剪切刀機構(gòu),控制剪板機剪刀下落,此時ST4復(fù)位閉合,直到把板料剪斷。當(dāng)板料下落通過光電接近開關(guān)ST7時,ST6輸出一個脈沖,并使8031計數(shù)器加1。
(7)判斷小車上的板料是否夠數(shù),如果不夠,則繼續(xù)重復(fù)啟動送料機構(gòu)以后的步驟(3)~(7)。一旦夠數(shù),則使控制電機通電,運料小車的控制電機正轉(zhuǎn),小車右行,把切好的板料送至包裝線或各用料點。板料卸下后,再啟動小車反轉(zhuǎn),重新返回到剪板機下,并開始下一車的剪切裝料工作。
板料的長度L根據(jù)需要自由進(jìn)行調(diào)整,每一車(捆)板料的數(shù)量可由機器鍵盤給定,也可通過撥碼鍵盤加以設(shè)定。固定剪切包裝線或送往各用料點的板料計數(shù)值可任意更改,而由軟件系統(tǒng)完成。
2 硬件系統(tǒng)設(shè)計
利用8031單片微機實現(xiàn)自動剪切機生產(chǎn)過程控制的硬件設(shè)計電路圖2所示。
系統(tǒng)主要由單片機8031,一個2716可讀可寫存儲器,7個開關(guān)量(ST1~ST7)輸入,3個固態(tài)繼電器控制接口,以及一個電機雙向控制接口;另外,還有一個計數(shù)器,用來對剪切下來的板料進(jìn)行計數(shù)。圖2中,74LS273-1#為地址鎖存器,8031內(nèi)部定時器/計數(shù)器0用作板料計數(shù)器;74LS273-2#為I/O擴(kuò)展接口,其地址為7FFFH。這里用1D~6D作為開關(guān)量輸入位,分別接ST1~ST6,將P1.0和P1.1兩位用作雙向電機(即可逆直流電動機M1)控制,以便使小車前進(jìn)或后退。用P1口的P1.2~P1.4,3位分別控制剪板機、壓塊和送料機構(gòu)的交流傳動電動機,以完成剪切、壓下和自動送料等操作。為了提高系統(tǒng)的抗干擾能力,使硬件系統(tǒng)設(shè)計簡便其采用全浮空技術(shù),即開關(guān)量各輸入端均接有光電隔離器;控制輸出采用光電隔離固體繼電器。
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