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PMAC控制下的高精度轉(zhuǎn)臺雙閉環(huán)伺服系統(tǒng)設(shè)計與調(diào)試

作者: 時間:2009-07-21 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

是一個開放式的運動器,它有多種型號,系統(tǒng)使用的是TURBO Ⅱ型卡,該卡在國內(nèi)的使用不多。用閉環(huán),從理論上來講,伺服環(huán)內(nèi)各元件誤差以及運動中造成的誤差都可以得到補償,因而可以達到很高的跟隨精度和定位精度,但由于受機械變形、溫度變化、振動及其它因素的影響,要實現(xiàn)、良好的穩(wěn)定性和快速的動態(tài)響應(yīng)特性,閉環(huán)系統(tǒng)的有一定的難度。就PMAC 閉環(huán)系統(tǒng)進行過程中遇到的幾個問題進行分析,并提出解決辦法,以供大家借鑒。

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/163718.htm

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1.1 PMAC 概述

美國DeltaTau 公司的可編程多軸運動器(PMAC)是世界上功能強大的運動控制器之一,它借助于Motorola 的DSP56001/56002 數(shù)字信號處理器,可以同時操縱1~8 個軸。而且它還可以自動對任務(wù)進行優(yōu)先等級判別,從而進行實時的多任務(wù)處理,這使得它在處理時間和任務(wù)切換這方面大大減輕主機和編程器的負擔,提高了整個控制系統(tǒng)的運行速度和控制精度。PMAC 具有開放平臺,不僅可以用G 代碼,而且可以用C 或BASIC 語言編程,它能夠?qū)Υ鎯υ谒鼉?nèi)部的程序進行單獨的運算,執(zhí)行運動程序、PLC 程序,并可進行伺服環(huán)更新,并以串口、總線兩種方式與主計算機進行通訊。

1.2 控制系統(tǒng)

該控制系統(tǒng)由PC(上位機)、PMAC 控制器(下位機)、Dynaserv驅(qū)動器、PARK 的旋轉(zhuǎn)工作臺、測量與反饋系統(tǒng)組成。其控制原理,如圖1 所示。PARK 的旋轉(zhuǎn)工作臺與一般工作臺不同,它的電機是無刷直接驅(qū)動電機,回轉(zhuǎn)工作臺的臺面是電機的轉(zhuǎn)子,沒有了傳動機構(gòu),這樣就減少了傳動誤差。該系統(tǒng)是一個系統(tǒng),由于該系統(tǒng)中執(zhí)行機構(gòu)采用的是直接驅(qū)動電機,其系統(tǒng)不同于通常的,其速度環(huán)和位置環(huán)共用圓光柵位置反饋信號,內(nèi)環(huán)是速度環(huán),外環(huán)是位置環(huán)。速度環(huán)由速度控制單元、F/V 轉(zhuǎn)換、速度反饋電路組成,它可以實現(xiàn)速度恒值控制。位置環(huán)由PMAC 中位置控制模塊、速度控制單元、位置檢測及位置反饋電路組成。


圖1 轉(zhuǎn)臺結(jié)構(gòu)原理圖


由于沒有了傳動機構(gòu),因此安裝在轉(zhuǎn)子上的圓光柵所反饋的值既反映了轉(zhuǎn)臺的實際位置,又反映了電機的輸出,速度環(huán)中該值通過F/V 轉(zhuǎn)換成速度量,F(xiàn)/V 轉(zhuǎn)換是通過計數(shù)的頻率來轉(zhuǎn)換成模擬電壓(一般是以25kHZ/V 的速率轉(zhuǎn)換)。反饋信號是增量式A/B 相正交脈沖信號。控制轉(zhuǎn)臺的是PMACⅡ型卡,系統(tǒng)中的圓盤光柵尺精度高,可達655360 線/轉(zhuǎn),當PMAC 四倍頻后,其分辨率可達到2621440 脈沖數(shù)/轉(zhuǎn)。

2 系統(tǒng)

對雙閉環(huán)系統(tǒng)的調(diào)試,不但要對控制卡進行參數(shù)設(shè)置,而且要對驅(qū)動器進行參數(shù)設(shè)置,系統(tǒng)調(diào)試中會遇到很多問題,本節(jié)只就其中幾個問題進行分析討論。

2.1 轉(zhuǎn)臺單方向漂移的問題

在完成系統(tǒng)連接后,我們用PMAC 的調(diào)試軟件Pewin32 進行調(diào)試,上電后,轉(zhuǎn)臺開始出現(xiàn)單方向漂移的現(xiàn)象:轉(zhuǎn)臺沿順時針方向以很小的速度移動。在設(shè)置了常用的PMAC 參數(shù)后,單方向漂移問題仍然存在。

為解決這個問題,我們對有可能的原因一一分析。首先我們懷疑是硬件系統(tǒng)連接引起的,在核對控制線路圖、重新檢查硬件連線后該現(xiàn)象仍然存在。然后我們懷疑是驅(qū)動器的設(shè)置有問題,由于在出廠前其驅(qū)動器dynaserv 可能設(shè)置了一些參數(shù),為此,我們用park 自帶的調(diào)試軟件DRVGⅡ進行調(diào)試,上電后,轉(zhuǎn)臺沒有出現(xiàn)單方向漂移的現(xiàn)象。由此可以推斷出不是驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置的問題,而確定為PMAC 與轉(zhuǎn)臺之間的匹配或PMAC 參數(shù)設(shè)置的問題。經(jīng)仔細查找,發(fā)現(xiàn)編碼器I 變量I7mn6(轉(zhuǎn)臺軸對于伺服卡號m 為2,通道數(shù)n 為4,即為I7246)的設(shè)置有可能不正確,I7mn6是控制TURBOPMACⅡ型卡中編碼器接口通道n 的命令輸出信號線的輸出模式,該變量的值可?。?~3),默認值是0,表示第n 通道編碼器信號A、B 和C 是三相直流PWM(脈寬調(diào)制)格式輸出。而該系統(tǒng)的編碼器AB 相輸入信號要經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換后輸出,其對應(yīng)的I7246 設(shè)置為3,z 重新設(shè)置后,單方向漂移問題得到了解決。

2.2 閉環(huán)后轉(zhuǎn)臺漂移問題

在Pewin32 中讓轉(zhuǎn)臺閉環(huán)手動運行,用“j/”結(jié)束運行后,轉(zhuǎn)臺不能完全停止,而是沿著某個位置來回的漂動,通過編碼器反饋顯示,其漂動值在±100 個脈沖左右。執(zhí)行“HM”命令使轉(zhuǎn)臺回零,回零運動也不能完成,出現(xiàn)同樣的現(xiàn)象。將手放在轉(zhuǎn)臺上能夠感知到轉(zhuǎn)臺在左右抖動。在開環(huán)運行時沒有這種情況出現(xiàn)。

根據(jù)以上的現(xiàn)象,排除系統(tǒng)連接引起的故障,初步得出是轉(zhuǎn)臺閉環(huán)系反饋引起的漂移。由于我們的調(diào)試環(huán)境不是很好,首先我們想到的是電磁干擾引起編碼器的讀數(shù)不準確,從而使得伺服系統(tǒng)驅(qū)動轉(zhuǎn)臺一直在目標位置左右來回移動。但我們在沒有給電機使能時,通過Pewin32 觀察編碼器反饋顯示,其值穩(wěn)定,如果電磁干擾能引起編碼器的輸出不確定,則電機沒有使能時,編碼器反饋顯示應(yīng)不穩(wěn)定,故排除了環(huán)境影響引起故障。在尋求技術(shù)支持時,產(chǎn)品供方提出有可能是驅(qū)動器內(nèi)硬件濾波器引起。但經(jīng)分析,因為濾波器應(yīng)該是必須的,覺得硬件濾波器引起的可能性不大。最后還是回到PMAC 控制上來考慮,PMAC 與轉(zhuǎn)臺之間的匹配沒有設(shè)置正確。經(jīng)過認真的分析排除,最后得出有可能是伺服IC 的I 變量設(shè)置不正確,I7mn0,它是控制在TURBO PMACⅡ型卡中伺服IC 號為m,通道數(shù)為n 上的編碼器輸入信號如何譯碼成脈沖數(shù)。轉(zhuǎn)臺對應(yīng)的是變量是I7240:伺服IC2、4 通道編碼器譯碼,其值可取0~15,默認設(shè)置是7,指四倍頻反時針譯碼。在正交譯碼模式中,PMAC 希望在CHA 和CHB 有兩路波形輸入,每一路能有大約50%的占空比,且彼此之間有大約四分之一周期的相差,四倍頻譯碼使每一個周期提供四個脈沖數(shù),我們一直認為設(shè)置為7 沒有錯,因為需要四倍頻譯碼后獲得最大的分辨率。


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