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基于PLC的鍋爐加藥自動控制系統(tǒng)

作者: 時間:2009-01-20 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

3.1 控制流程
圖3給出3#機組的爐水。該系統(tǒng)從在線分析(磷酸根表、pH表)中提取4~20mA信號,根據(jù)運行工藝參數(shù)和確定的數(shù)學模型進行窗口式PID復合運算,中間結(jié)果送變頻器,控制量以實現(xiàn)加藥的閉環(huán)調(diào)節(jié)。

3.2 組成
選用上位機軟件WinCC+西門子的組合方案。系統(tǒng)通過PorfiBus總線方式與上位機WinCC連接。如圖4所示。其中上位監(jiān)控部分由工業(yè)計算機(WinCC)來完成。監(jiān)控工作人員可通過CRT實時監(jiān)控系統(tǒng)的運行狀況.設(shè)定或修改系統(tǒng)的運行參數(shù),同時通過CRT遠程軟件控制系統(tǒng)運行。上位工控機進行數(shù)據(jù)處理和管理,并與MIS系統(tǒng)等聯(lián)網(wǎng)。上位機可對控制器進行組態(tài),組態(tài)范圍包括控制器的網(wǎng)絡(luò)地址和時間、選擇控制算法、設(shè)定算法參數(shù)、設(shè)定控制量的設(shè)定點、選擇算法中輸入量及輸出量的通道等。下位控制部分由安裝在現(xiàn)場的一套可編程控制器()來完成。它是加藥控制系統(tǒng)的核心,用于采集相應的水質(zhì)數(shù)據(jù)。由于化學加藥系統(tǒng)具有純滯后性質(zhì),會導致控制作用不及時,引起系統(tǒng)產(chǎn)生超調(diào)或振蕩,而利用計算機可方便實現(xiàn)滯后補償。采用改進的數(shù)字PID控制算法和模糊控制算法,使控制器利用輸出控制信號調(diào)節(jié)現(xiàn)場的交流變頻器,進而控制電機的轉(zhuǎn)速,以調(diào)節(jié)加藥泵。電氣部分的控制方式設(shè)計為遠程和本地兩種,以實現(xiàn)手動/半/自動三種功能,后兩種功能由上位機切換。

4 IFC算法的濾波處理應用
控制系統(tǒng)中.濾波程序的基本原理是在周期內(nèi)連續(xù)采樣5個數(shù)值,并求出其平均值采集當前值,并求
出采集值與平均值的差值△=Xi一X;若|△|>0.2,則舍棄Xi,取X=0.2作為按實際情況設(shè)定的信號波動范圍值;若|△|≤0.2,則Xl出棧,X2替換X1,X3替換X2,X4替換X3,依次遞推。用當前采樣的X6替換X5,然后用這5個新數(shù)值再求X,進行比較,如此循環(huán)執(zhí)行該程序即可實現(xiàn)濾波功能。圖5為采用濾波程序后,放大了的pH值趨勢,由此可見,濾波效果良好。圖6給出控制操作界面圖。

5 結(jié)語
實踐證明.PLC的化學自動加藥控制系統(tǒng)可靈活滿足各類化學加藥系統(tǒng)的在線監(jiān)控。該系統(tǒng)投運以來,運行穩(wěn)定、可靠、及輔機設(shè)備能全面實現(xiàn)自動調(diào)節(jié),達到了預期效果,解決了以往手動控制難保證水質(zhì)指標穩(wěn)定的問題,減輕了運行人員的工作強度,得到一致好評。

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