PLC及變頻調(diào)速技術(shù)在泵站恒壓供水中的應(yīng)用
除基本參數(shù)外,還必須對完整參數(shù)進(jìn)行設(shè)定。
完整參數(shù)的設(shè)定主要是PID參數(shù)的整定,它是按照工藝對控制性能的要求,決定調(diào)節(jié)器的參數(shù)Kp,TI,TD??刂票磉_(dá)式為:
系統(tǒng)運(yùn)算程序見圖4。
變頻器根據(jù)偏差調(diào)節(jié)PID的參數(shù),當(dāng)運(yùn)行參數(shù)遠(yuǎn)離目標(biāo)參數(shù)時(shí),調(diào)節(jié)幅度加快,隨著偏差的逐步接近,跟蹤的幅度逐漸減小,近似相等時(shí),系統(tǒng)達(dá)到一個動態(tài)平衡,維持系統(tǒng)的恒壓穩(wěn)定狀態(tài)。
4 試驗(yàn)結(jié)果
由于系統(tǒng)的顯示和通訊功能,可以對系統(tǒng)工作情況進(jìn)行監(jiān)測??紤]到管網(wǎng)覆蓋面積大,泵站海拔高度相對低,遠(yuǎn)端供水壓力需維持3kg,因此泵站出水口壓力必須維持5kg。試驗(yàn)條件為管網(wǎng)初始無壓 力,電磁閥控制一定量相同用水情況下啟動系統(tǒng)。獲得的數(shù)據(jù)經(jīng)MATLAB進(jìn)行插值擬合可得系統(tǒng)在不同條件下跟蹤壓力變化的曲線[5]。
試驗(yàn)記錄的數(shù)據(jù)顯示,系統(tǒng)在未進(jìn)行濾波和PID控制時(shí),響應(yīng)速度特別慢、誤差大、振蕩嚴(yán)重,見圖5。在未進(jìn)行濾波而引入數(shù)字PID控制時(shí),響應(yīng)速度明顯加快,但振蕩問題未能得到解決,這是由于喘振現(xiàn)象的存在;當(dāng)管道壓力與設(shè)定值近似相當(dāng)時(shí),水錘效應(yīng)影響明顯,壓力波動異常,PID的參數(shù)跟蹤整定,形成惡性循環(huán),管道中空氣的存在也會導(dǎo)致振蕩問題,見圖6。引入濾波與數(shù)字PID控制后,系統(tǒng)控制品質(zhì)明顯好轉(zhuǎn),響應(yīng)速度快,克服了振蕩問題,見圖7。表2為試驗(yàn)數(shù)據(jù)表。
該系統(tǒng)是按照工業(yè)生產(chǎn)需求設(shè)計(jì)的,實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的一系列功能,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全性,在長時(shí)間運(yùn)行中取得了良好的效果。只需作相應(yīng)修改就可推廣到相關(guān)供水系統(tǒng)中。
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