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電壓檢測電路對鋰電池組的影響

作者: 時間:2011-11-19 來源:網(wǎng)絡 收藏

引 言

本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/178385.htm

  在鋰離子電池組的管理系統(tǒng)中,需要對電池組中單體電池的進行。現(xiàn)在應用較多的是直接采樣法,不僅方法復雜,在實際應用中對電池組的一致性也有。因素比較多,然而不能忽略。本文作者通過一種實用的,分析對電池組性能的影響,利用電池模型分析了該影響產(chǎn)生的原因,提出了減小影響的方法。

  實驗

  測量難點

  電池組中測量系統(tǒng)的難點在于:如何出串聯(lián)電池組中每只單體電池的電壓,而這些電壓要相對于共同的參考地,這樣才便于電壓信號的采樣。鋰離子電池的安全電壓一般在2.7~4.2V,所以對于參考電壓為5V的A/D轉(zhuǎn)換來說,單體電池電壓正好在這范圍內(nèi)。如果參考地不是系統(tǒng)地,那么第n只電池的電壓將是前n只電池的電壓之和,這已經(jīng)超出了A/D轉(zhuǎn)換的參考電壓范圍,所以通過電壓測量系統(tǒng)轉(zhuǎn)換成相對于同一個參考地至關重要。

  實驗設計

  實驗中采用了10只相同鋰離子電池,額定容量為3Ah ,電池組采用串聯(lián)結(jié)構,通過對電池組進行循環(huán)實驗,來考查動態(tài)過程中對鋰離子電池組的影響。在進行電池組實驗之前,先對單體電池進行3次循環(huán),使容量穩(wěn)定。電池組的充放電制度為:0.50C 恒流充電到42V,再用42V恒壓充電至電流減小到0.05C 為止;電池組0.50C恒流放電到30V。在實驗過程中,對單體電池的保護為:過充電保護4.35V,過放電保護2.50V。

  本文作者設計了一種用于電池組的實用電壓測量電路,如圖1所示,它是由運放組成的減法電路,每只電池電壓Vn′對應于一個減法電路。Vn+為第n只電池正極相對于大地的電壓,Vn-為第n只電池負極相對于大地的電壓。

  因為10只鋰離子電池組的最高電壓約為42V,對于運放來說,已經(jīng)超過了最高電壓,所以在減法電路中采用了電壓衰減,然后進行放大的方法。因為放大部分采用的都是相同的放大倍數(shù),所以可以放到模擬開關后,這樣整個檢測電路只需要一個放大電路,可以節(jié)省成本。

  結(jié)果與討論

  電池組循環(huán)壽命實驗

  在實際使用過程中,為了保證10倍電壓衰減的精度,電阻R采用33kΩ (1%精度) 。因為高精度的大電阻需要專門訂做,而且貴。在實驗中電池組的性能出現(xiàn)了明顯的衰退,如圖2所示。在前52次循環(huán)(0.5C充放電) 中,電池組中,單體電池的放電截止電壓出現(xiàn)了很大的差異,隨著循環(huán)的進行,按次序“排隊”的現(xiàn)象比較明顯,而且在第30次循環(huán)左右,電池組還沒有放電到30V時,第1只電池的電壓就已經(jīng)處于過放電保護狀態(tài),從而導致了電池組的放電終止,電池組容量突然減少。為了驗證是檢測線上的漏電流所導致的,52次循環(huán)后,把電池組中的第1只和第10只電池進行交換后,繼續(xù)進行循環(huán)實驗,結(jié)果發(fā)現(xiàn):第10只電池的放電終止電壓稍有下降,而第1只的放電終止電壓有了很大的提高;由于原來的第1只電池不再處于過放電保護狀態(tài),而使第2只電池處于過放電保護狀態(tài)。以上實驗說明:在電壓檢測電路中有一定的漏電流存在,對此進行了測量,結(jié)果如表1。

  實驗分析

  根據(jù)設計電路得出:

  式(3) 中:In為第n根檢測線上的漏電流。當電阻R固定后,Vn+和Vn-越大,In越大,所以越是靠近電池組正極的檢測線的漏電流越大。

  在充電過程中,回路中的充電電流經(jīng)過每一根檢測線,都要被電壓檢測電路分出去一部分電流,越接近電池組負極的電池,被分流的就越多,這樣在充電過程中,越靠近電池組正極的電池充電電流就越大。放電過程中也是同樣,越靠近電池組正極的電池放電電流越小。在整個循環(huán)中,靠近電池組正極的電池,充入的電量多,放出的電量少;而靠近電池組負極的電池充入的電量少,而放出的電量多,這就是造成電池組的不一致性的原因。隨著循環(huán)的進行,不一致性加劇,即使電池的初始狀態(tài)一致,因累加效應的存在,使電池組在循環(huán)的過程中因漏電流而出現(xiàn)不一致,盡管漏電流比較小,但是多根檢測線以及長時間的累加,就會影響電池組的一致性。

  改進后的實驗

  為了減小漏電流,試驗中采取增大輸入阻抗,即把電阻R變?yōu)?00kΩ(1%精度) ,因為大阻值電阻的精度偏差比較大,實驗結(jié)果表明:漏電流明顯減小。將修改后的電壓檢測電路,按照上述的電池組實驗制度做循環(huán)實驗。實驗結(jié)果與圖2相比,電壓檢測電路對電池組中單體電池的放電終止電壓的影響已經(jīng)小了很多,但是電池組中單體電池的放電終止電壓還是會出現(xiàn)按次序“排隊”的現(xiàn)象。

  結(jié) 論

  電路設計中,應該盡量減小因電路導致的電池組不一致,減小電壓檢測電路漏電流的方法有:①增加檢測電路的輸入阻抗,解決電阻對的匹配問題,比較適合于串數(shù)比較少和容量比較大的電池組;②在檢測回路中加入控制開關,減少漏電流的影響,但是這樣增加了電路的復雜性和成本,適合于串數(shù)比較多的電池組;③在電池組合的過程中,可使靠近電池組負極的電池的容量,稍大于靠近電池組正極的電池的容量,這樣有利于減小因電壓檢測電路所引起的電池組不一致。

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