使用NI公司LabVIEW軟件和視覺(jué)硬件建立集成視覺(jué)和機(jī)
對(duì)于Vetraco公司的化妝品粉盒生產(chǎn)線,我們必須將臉部粉刷準(zhǔn)確地放置在精致的固定裝置中(大小為80毫米×20毫米),這個(gè)裝置稍后將被放在粉盒中。我們以每分鐘80件的生產(chǎn)速率將刷盒放在一個(gè)8槽梭子中。此外,由于不同批次可能有不同的刷子形狀和盒型,系統(tǒng)必須具有靈活性,易于生產(chǎn)線的操作員使用。
開(kāi)發(fā)一個(gè)易于使用的包裝系統(tǒng)
為了達(dá)到每分鐘80件的速率,我們安裝了兩個(gè)“雙胞胎”機(jī)器人站。將刷子加載到可編程的送料機(jī)上(FlexFactory公司開(kāi)發(fā)的型號(hào)為SX-240 Anyfeeder送料機(jī)),震動(dòng)刷子以將其分開(kāi)傳送,使機(jī)器人能夠拾起刷子。Anyfeeder送料機(jī)通過(guò)LabVIEW庫(kù)與機(jī)器人站交互。
基于PCI-8254R圖像采集卡、一個(gè)AVT 1400×1000像素的CDD攝像機(jī)和ImagingLab定制紅外照明燈的系統(tǒng)對(duì)刷子進(jìn)行圖像采集,確定其位置和可將部件拾起的坐標(biāo)點(diǎn)傳給機(jī)器人。如果沒(méi)有可拾起的部件,系統(tǒng)震動(dòng)Anyfeeder送料機(jī),將更多的刷子放置在攝像機(jī)下。該系統(tǒng)有四種可行的震動(dòng)模式―向前震動(dòng)、向后震動(dòng)、均勻震動(dòng)和加載更多部件―基于視覺(jué)系統(tǒng)信息來(lái)發(fā)出動(dòng)作。
我們將刷盒的8個(gè)槽盤放到機(jī)器人前面的固定位置。刷子可能在送料機(jī)上的位置是隨機(jī)的,視覺(jué)系統(tǒng)不得不尋找每個(gè)部件的位置和方向,因?yàn)槊總€(gè)刷子必須以正確的方向放置在其盒子中。此外,機(jī)器人有多個(gè)鉗子應(yīng)對(duì)四個(gè)刷子,因此視覺(jué)系統(tǒng)必須在每個(gè)拾取周期,識(shí)別和尋找四個(gè)刷子的位置。當(dāng)一個(gè)槽盤已滿時(shí),新的槽盤將會(huì)到達(dá)。機(jī)器人單元每天工作24個(gè)小時(shí),每周七天,拒絕任何有缺陷的部件。
視覺(jué)系統(tǒng)用來(lái)引導(dǎo)機(jī)器人,通過(guò)測(cè)量尺寸和驗(yàn)證完整性對(duì)部件提供質(zhì)量控制。使用DENSO ImagingLab機(jī)器人庫(kù),我們實(shí)現(xiàn)了嚴(yán)格的視覺(jué)和機(jī)器人集成。因此,用戶可以只用一個(gè)操作來(lái)校準(zhǔn)圖像和機(jī)器人
對(duì)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行編程,原型設(shè)計(jì),和測(cè)試
LabVIEW應(yīng)用
采用LabVIEW軟件平臺(tái),我們很快就成功地實(shí)現(xiàn)了對(duì)新機(jī)器人應(yīng)用進(jìn)行編程,原型設(shè)計(jì)和測(cè)試。使用LabVIEW軟件平臺(tái)的另一個(gè)較大的優(yōu)點(diǎn)是具有設(shè)計(jì)和自定義圖形用戶界面的優(yōu)勢(shì)。
由于相同的LabVIEW程序?qū)⒃趶碾娔X到NI公司智能攝像機(jī)等設(shè)備上運(yùn)行,對(duì)于我們的系統(tǒng),我們?cè)谶x擇NI公司硬件上具有很大靈活性。此外,NI公司的標(biāo)準(zhǔn)允許產(chǎn)品的快速集成,從而縮短了項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的時(shí)間和成本。
評(píng)論