大型電力變壓器幾例故障分析
2.3.5各級(jí)專業(yè)管理人員及各專業(yè)的專業(yè)人員,要加強(qiáng)對(duì)規(guī)程制度的學(xué)習(xí),加強(qiáng)專業(yè)管理,消除管理上的漏洞。
3變壓器套管內(nèi)部嚴(yán)重缺油造成事故
3.1事件經(jīng)過(guò)
8月14日20時(shí)47分220千伏(kV)變電所一聲巨響,SSPSL-150000/220/Y0/Y0/D高備變220千伏(kV)側(cè)W相套管爆炸著火。主控制室警鈴、警報(bào)響,中央信號(hào)盤“主機(jī)、主變掉牌”信號(hào)表示,高備變盤“壓力下降”、“瓦斯回路故障”、“輕瓦斯動(dòng)作”、“通風(fēng)回路故障”信號(hào)表示,開(kāi)關(guān)掉閘。
高備變220千伏(kV)側(cè)W相套管著火,人員迅速打119報(bào)警,同時(shí)拉開(kāi)高備變?nèi)齻?cè)開(kāi)關(guān)、刀閘,組織救火,接到報(bào)警后,相關(guān)人員將火撲滅。
3.2原因分析
3.2.1事故直接原因,變壓器W相套管缺油經(jīng)分析認(rèn)為,由于變壓器套管內(nèi)部嚴(yán)重缺油,加之有潮氣侵入,(該地區(qū)持續(xù)下雨)在套管內(nèi)部導(dǎo)電桿上部電容芯上邊緣處,電場(chǎng)分布不均勻、電場(chǎng)強(qiáng)度大、對(duì)地電位高,先產(chǎn)生電暈和局部放電,然后沿電容芯表面爬電,最后經(jīng)套管法蘭和箱體及地線放電擊穿(變壓器器身接地線已熔斷),造成W相套管接地性故障,并引起套管爆炸,引發(fā)套管絕緣油的燃燒起火。對(duì)變壓器本體產(chǎn)生高溫烘烤,使得變壓器W相附近局部溫度急劇升高,在高溫作用下氧化、分解而析出各種成分的氣體,內(nèi)部形成氣流,造成矽膠罐密封薄弱處向外噴油。與此同時(shí)新機(jī)高備變重瓦斯保護(hù)動(dòng)作。造成W相套管燒損的主要原因是該套管缺油,潮氣侵入或可能進(jìn)水而引發(fā)沿面放電擊穿,最后導(dǎo)致套管爆炸。
3.2.2間接原因
一是檢修維護(hù)不到位:新機(jī)高備變于2009年6月5日進(jìn)行了春檢預(yù)試工作,并未發(fā)現(xiàn)任何異常情況,但沒(méi)有對(duì)變壓器進(jìn)行全面的檢查。多年來(lái),高備變未進(jìn)行過(guò)大修,電氣檢修人員對(duì)設(shè)備底數(shù)不清,最終導(dǎo)致高備變損壞事故發(fā)生。二是化學(xué)對(duì)油質(zhì)監(jiān)督不力?;瘜W(xué)《油分析監(jiān)督管理》規(guī)定要定期進(jìn)行絕緣油的分析工作,但新機(jī)高備變套管從未進(jìn)行過(guò)油質(zhì)分析,致使變壓器套管缺油狀況未能及時(shí)被發(fā)現(xiàn)。
3.3采取措施
3.3.1 嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于防止電力設(shè)備事故的25項(xiàng)重點(diǎn)要求》,按照可操作、可執(zhí)行的原則,認(rèn)真制定反事故措施計(jì)劃并認(rèn)真加以執(zhí)行和考核。
3.3.2 認(rèn)真貫徹執(zhí)行預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程,做到不漏項(xiàng),可核查。針對(duì)變壓器、套管、斷路器等充油設(shè)備的油品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督檢查,做到定期巡查,定期取樣化驗(yàn)。對(duì)所有220千伏(kV)、35千伏(kV)油浸設(shè)備進(jìn)行全面認(rèn)真細(xì)致的普查。尤其是油位、油溫、環(huán)境溫度的檢查。
3.3.3 對(duì)所有220千伏(kV)、35千伏(kV)油浸設(shè)備進(jìn)行油色譜和油質(zhì)特性試驗(yàn)。查閱設(shè)備歷年試驗(yàn)報(bào)告,重點(diǎn)檢查電容型套管的介質(zhì)損耗和電容量的變化,對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合性趨勢(shì)分析,對(duì)查出有異常的設(shè)備要立即進(jìn)行復(fù)試。
3.3.4 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,對(duì)運(yùn)行規(guī)程進(jìn)行認(rèn)真修改,補(bǔ)充對(duì)變壓器各項(xiàng)參數(shù)檢查的項(xiàng)目和條款,完善檢查制度和崗位責(zé)任制。通過(guò)此次事故,舉一反三,對(duì)其它電氣設(shè)備的油質(zhì)監(jiān)督全部復(fù)查一遍,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,避免同類事故再次發(fā)生。
4變壓器內(nèi)部放電造成跳閘
4.1 變壓器內(nèi)部放電造成跳閘
4.1.1 某廠3號(hào)主變內(nèi)部存在放電故障,機(jī)組設(shè)備被迫停運(yùn)。原因:B相線圈上部鋼壓圈與壓頂螺帽之間的絕緣墊塊移位脫落,造成鋼壓圈與壓頂螺帽之間放電,有明顯的放電痕跡,致使鋼壓圈形成“短路匝”。造成變壓器內(nèi)部放電故障。
4.1.2某廠1號(hào)主變高壓側(cè)A相套管總烴超過(guò)注意值、氫氣超過(guò)注意值。1號(hào)主變被迫停止運(yùn)行,更換1號(hào)主變A相高壓套管。原因:含氣空腔中的放電,已導(dǎo)致固體絕緣物產(chǎn)生放電痕跡或穿孔,這種空腔是由于不完全浸漬、氣體過(guò)飽和、空吸作用、高濕度等原因造成。
4.1.3某廠1號(hào)主變高壓側(cè)B相套管噴油,被迫停機(jī)。原因:由于氣溫低(-21度)造成主變高壓側(cè)B相套管穿芯鐵桿與導(dǎo)電桿收縮率不同,又由于穿芯鐵桿上部緊固螺絲有所松動(dòng),導(dǎo)致下部接線頭與導(dǎo)電桿下端面接觸不良,由于鐵桿過(guò)熱放電產(chǎn)生大量熱量,將套管中油加熱,體積膨脹壓力增大,使油從套管從上部噴出。
4.2防范措施:
4.2.1加強(qiáng)封母、主變引線、變壓器鐘罩等大電流元件的檢查、清掃工作,防止大電流設(shè)備運(yùn)行中發(fā)熱。
4.2.2 重視接地網(wǎng)及電氣設(shè)備接地引下線的定期檢查,防止接地裝置腐蝕斷裂、接地故障電流燒斷接地裝置等事故發(fā)生。
4.2.3 做好變壓器的冷卻系統(tǒng)的檢查、沖洗工作,保證主設(shè)備安全運(yùn)行。加強(qiáng)充油設(shè)備的油氣色譜監(jiān)督,及時(shí)跟蹤異常油設(shè)備運(yùn)行情況。巡檢中,應(yīng)高度重視主變高壓套管的油位,防止高壓套管缺油爆炸引起主設(shè)備損壞。
4.2.4 充分利用遠(yuǎn)紅外設(shè)備,定期進(jìn)行電氣設(shè)備帶電測(cè)溫工作。重視高壓套管、主變引線接頭、刀閘觸頭等帶電接觸面的監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)。定檢期間應(yīng)重視開(kāi)關(guān)設(shè)備、變壓器設(shè)備以及互感器設(shè)備上銅鋁接頭的檢查,防止斷線事件發(fā)生。
4.2.5 重視電瓷設(shè)備的防污閃工作,做到逢停必掃。惡劣天氣應(yīng)增加巡視次數(shù),發(fā)現(xiàn)絕緣表面放電嚴(yán)重設(shè)備及時(shí)上報(bào)廠部協(xié)調(diào)處理,防止污閃事故發(fā)生。重視升壓站支柱瓷瓶的運(yùn)行安全性,嚴(yán)防升壓站瓷瓶斷裂事故發(fā)生,定檢期間重視母線側(cè)支柱瓷瓶的檢查和更換工作,重點(diǎn)檢查瓷瓶鑄鐵根部、頂部轉(zhuǎn)動(dòng)部位,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)更換。運(yùn)行人員提高巡回檢查的質(zhì)量,在氣候異常的天氣時(shí)重點(diǎn)對(duì)變壓器外部的檢查,加強(qiáng)對(duì)變壓器油溫和油位的監(jiān)視。
評(píng)論