整流變異常故障現(xiàn)象的分析及對策
1引言
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201182.htm石墨生產是把石墨焙燒制品置于石墨化爐內,通過大電流低壓電加熱產生熱能,經爐內物理化學反應機理,使六角碳原子平面網格從三維空間的無序重疊轉變?yōu)槿S空間有序重疊,石墨制品有嚴格的焙燒工藝過程,單位時間內,電壓、電流、溫度相互配合,特別是高純度石墨化生產工藝,每焙燒生產一爐石墨制品(180h),由最低電壓逐步升高到最高電壓,同時每升高一級電壓,需要結合焙燒工藝及檢測爐內溫升理化情況,需停電散熱再送電工藝過程。為此說明,石墨化整流變屬于在惡劣工況下運行的電氣設備,本文根據(jù)一套石墨化生產線,整流變壓器型號:ZHSFPZ-8000kVA/35kV,在正常生產停送電過程中發(fā)生兩次輕瓦斯氣體報警信號,并從氣相色譜報告及電氣試驗綜合分析,判斷整流變壓器內部故障,經現(xiàn)場吊芯檢查,找出故障點及排除故障措施,經近兩個月的運行安全穩(wěn)定,節(jié)約了吊裝運輸、返廠維修、停工停產等諸多費用。
2整流變壓器故障現(xiàn)象
一套8000kVA/35石墨化生產線,2005年投入運行,在近段生產中,一個生產周期(一爐產品)先后發(fā)生兩次輕瓦斯氣體報警信號,第一次輕瓦斯信號是在爐子正常停爐散熱后,當時運行電壓100V時(21檔),送電時一次電流突然增大,并出現(xiàn)輕瓦斯氣體報警信號,后停電排輕瓦斯氣體試送電正常,未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象;第二次輕瓦斯信號同時在爐子正常停爐散熱時,當時運行電壓120V時(27檔,最高電壓級),送電時一次電流突增,并出現(xiàn)整流變異常聲音及產生輕瓦斯氣體報警信號,經排瓦斯氣體聞有臭味,明火點燃易燃,后試送電運行正常。對兩次輕瓦斯氣體報警信號高度重視,一方面加強整流變壓器重點監(jiān)視運行措施,防止事故擴大,確保該產品焙燒結束,把損失降到最低限度;另一方面取油樣進行色譜分析,盡快查找整流變壓器故障隱患,現(xiàn)從三方面綜合分析。
3 整流變壓器故障原因分析
3.1 取油樣氣相色譜分析;
氣相色譜分析----是氣體先溶于油中,超過油的溶解限度時會形成游離氣體,這些氣體的組成與故障類型及嚴重程度有著密切的關系,所以,氣相色譜分析能盡早的發(fā)現(xiàn)變壓器內部是否存在故障,并可隨時監(jiān)視故障部位及發(fā)展狀況。氣相色譜分析數(shù)據(jù)報表,如表Ⅰ
表Ⅰ 氣相色譜分析數(shù)據(jù)報告
分析意見:氫氣乙(H2)乙炔(C2H2)已超過注意值,根據(jù)三比法編碼規(guī)則,編碼組合:0—0—0,參考故障類型:150-300℃范圍有過熱性故障,如:線圈外包絕緣脆化,繞組油路堵塞,鐵芯局部短路等故障,建議跟蹤分析,監(jiān)視運行。
3.2 電氣試驗檢測
該爐產品焙燒結束后,停電做電氣試驗檢測,整流變壓器共進行四項電氣試驗工作,試驗結果如下:
(a). 絕緣電阻測量,低壓400MΩ,高壓絕緣電阻均在1000MΩ以上,低壓絕緣電阻較低的原因分析,低壓二次端子用銅排出線,外加裝3240酚醛板,酚醛板外部表面及縫隙粘有石墨粉塵。
(b).直流電阻測量,最大相間不平衡系數(shù)在高壓側,為1.55%,此值和整流變出廠試驗報告對比,接近常值。
(b).單相空載試驗,空載電流比出廠值約5%,應在合格范圍內。
(d).鐵芯接地點對地搖測,斷開外部接地線, 2500V搖表測試為180MΩ,初步分析判斷鐵芯有多點接地隱患。
3.3 現(xiàn)場吊芯檢查。
為了盡快消除整流變壓器故障隱患,防止事故擴大,根據(jù)整流變壓器故障現(xiàn)象。色譜分析報告及電氣試驗綜合分析,并和整流變壓器廠家技術人員共同商討,初步判斷故障點在鐵芯局部,決定采取現(xiàn)場吊芯檢查措施。吊開上節(jié)油箱,檢查發(fā)現(xiàn)上鐵軛U型拉緊螺絲帽松動,(如圖所示:故障接地點位置a、b),中間絕緣紙板脫落,造成U型拉帶拉緊螺絲桿與鐵芯似接非接現(xiàn)象,鐵芯表面有明顯粘有燒熔金屬物,燒傷面積30×20mm²,U型拉緊螺桿燒損10%.
3.4 故障原因分析
(a) 該特種石墨制品焙燒工藝需求比較嚴格,一個生產周期180小時,并結合焙燒工藝及檢測爐內溫升理化情況,需停電散熱再送電工藝過程15余次,停送電較為頻繁,U型拉帶螺帽松動,造成螺桿與鐵芯之間絕緣紙板脫落。
(b) 在送電過程中,由于整流變壓器受電磁機械力的作用,使U型拉帶螺絲與鐵芯局部連接,造成鐵芯多點接地故障,在鐵芯中產生渦流發(fā)熱。
4解決故障措施
4.1用銼刀把鐵芯表面粘連燒傷的金屬物進行處理,用托盤對處理掉的金屬物進行管理回收。防止金屬物落入油內及鐵芯線圈內部。
4.2松開上鐵軛加緊螺絲,使鐵芯疊片同時松開。用遠紅外發(fā)熱板烘烤鐵芯受損部位約100℃,待鐵芯局部油污烘干后,涂抹絕緣漆,再烘干處理,確保局部鐵芯片絕緣良好。
4.3 更換U型拉緊螺絲桿及絕緣紙板,同時調整U型拉緊螺桿角度、距離保持在5mm。
4.4 防止同類故障再次發(fā)生,對其它U型螺桿緊固,絕緣處理及角度、距離調整。
5結束語
該整流變壓器故障,經過幾個方面的綜合分析,查出問題存在的原因,采取現(xiàn)場排除故障措施,消除了故障隱患,經近2個月的運行安全穩(wěn)定,該故障的解決避免了吊裝運輸、返廠維修、停工停產等諸多經濟損失。
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