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空壓機(jī)電機(jī)前軸瓦損壞的原因分析

作者: 時(shí)間:2016-12-12 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
我廠空分裝置采用的空壓機(jī)是兩列四級(jí)活塞式壓縮機(jī),在一次壓縮機(jī)停機(jī)消缺中,鑒于幾天前電機(jī)軸瓦潤(rùn)滑油壓力比以往略有上升,達(dá)到了結(jié).05MPa(正常為0.025~0.04MPa),為查明原因,對(duì)電機(jī)軸瓦進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),前軸上瓦有一層黑色巴氏合金脫落層,下瓦瓦面發(fā)黑,潤(rùn)滑油有糊味,上瓦潤(rùn)滑油孔被巴氏合金堵住;后軸瓦完好無損。
以下是對(duì)此次故障的原因分析及處理過程。
一、電機(jī)軸瓦潤(rùn)滑方式的改變
電機(jī)軸承原用甩油環(huán)潤(rùn)滑。但由于電機(jī)轉(zhuǎn)速不高,甩油環(huán)太重,使用中存在油環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活、甚至卡住。為此我們對(duì)潤(rùn)滑方式進(jìn)行了了改進(jìn),在上瓦座上鉆一通孔,增加一小油泵,分別對(duì)前后軸瓦進(jìn)行強(qiáng)制潤(rùn)滑,采用并聯(lián)方式。
二、故障原因分析
檢查時(shí),把上瓦黑色巴氏合金脫落層揭掉,露出的巴氏合金面平整光潔,顏色發(fā)亮,測(cè)脫落層厚約3mm。檢查下瓦,瓦面發(fā)黑,巴氏合金層厚度約2.5mm,由此可推斷出軸瓦損壞的過程;下瓦由于某些原因是高溫下熔化,液態(tài)的合金被轉(zhuǎn)軸帶向上瓦后被潤(rùn)滑油冷卻,在上瓦面上堆積,形成黑的巴氏合金脫落層,并將油孔堵住。
看來下瓦高溫是成因。進(jìn)一步分析認(rèn)為,下瓦超載是升溫的原因。在下瓦超載時(shí),油膜被破壞,軸與瓦面金屬接觸,巴氏合金在干摩擦高溫下熔化。
檢查電機(jī)與壓縮機(jī)聯(lián)軸器的對(duì)中情況時(shí)發(fā)現(xiàn)電機(jī)靠背輪比壓縮機(jī)曲軸靠背輪高出0.6mm以上。但在上次檢修找中時(shí),電機(jī)略低,說明壓縮機(jī)下沉。在兩個(gè)月前,維護(hù)人員巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)機(jī)身有震顫,緊固地腳螺栓,可以緊動(dòng)即說明問題。由上述情況可判斷此次故障是由壓縮機(jī)曲軸箱微量下沉引起,曲軸比電機(jī)軸低,對(duì)電機(jī)軸施加一向下的力,造成電機(jī)前軸下瓦超載。
三、故障處理情況
1.更換電機(jī)前瓦。
2.軸瓦調(diào)整好后,機(jī)組聯(lián)軸器對(duì)中找正,要求端面和外圓跳動(dòng)均控制在0.05mm以內(nèi)。3.軸瓦裝配前,對(duì)軸承箱內(nèi)及潤(rùn)滑油路進(jìn)行了徹底清洗,確保沒有殘留物。


關(guān)鍵詞: 空壓機(jī)電機(jī)前軸

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