一種基于ADS仿真的L波段固態(tài)功放失效分析
董?亮,薛?新(中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第三十六研究所,浙江?嘉興?314033)
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201909/405217.htm摘?要:本文介紹了一種利用ADS軟件建模進(jìn)行功率管失效分析的方法。首先通過ADS對(duì)PCB板進(jìn)行模型提取,然后版圖仿真,再導(dǎo)入原理圖中進(jìn)行版圖原理圖聯(lián)合仿真,仿真結(jié)果與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)較吻合。最后根據(jù)實(shí)際現(xiàn)象修改板材模型,對(duì)不同油脂參數(shù)進(jìn)行仿真,仿真結(jié)果與實(shí)際故障現(xiàn)象具備較高的吻合度。該方法可以對(duì)功放故障進(jìn)行定量分析,能更準(zhǔn)確地進(jìn)行故障定位。
0 引言
固態(tài)功率放大器因?yàn)槠湫矢摺Ⅲw積小、線性度好等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用在電子對(duì)抗、衛(wèi)星通信、移動(dòng)基站、雷達(dá)等領(lǐng)域 [1-2] 。固態(tài)功率放大器的故障分析往往都是通過設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),會(huì)有個(gè)定性的分析,通過不斷地試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證故障排查的準(zhǔn)確性。這就需要耗費(fèi)大量的經(jīng)歷和時(shí)間來(lái)進(jìn)行功放的失效分析。
本文利用ADS軟件,針對(duì)功放管的一種故障,進(jìn)行建模仿真分析。首先通過ADS提取功放板的PCB模型,在ADS軟件中進(jìn)行版圖仿真。在根據(jù)故障現(xiàn)象,仿真在印制板底層出現(xiàn)油層情況下的工作狀態(tài)。仿真了油層不同的厚度、不同介電常數(shù)下的功率輸出情況。仿真結(jié)果與實(shí)際的故障現(xiàn)象有很高的吻合度,準(zhǔn)確定位了故障點(diǎn)。該方法可以根據(jù)不同的故障現(xiàn)象建立不同的模型,進(jìn)行故障分析,為以后功放的故障排查提供了一種可行的方案。
1 故障描述
該功率放大模塊工作頻段為1 MHz~2 MHz,功率為單模塊80 W輸出,但在可靠性試驗(yàn)過程中,發(fā)現(xiàn)每個(gè)模塊的功率值以及效率值均下降了,導(dǎo)致功放單機(jī)功率輸出不足,無(wú)法滿足指標(biāo)要求。進(jìn)一步拆開故障部位PCB檢查,發(fā)現(xiàn)PCB底部與功放殼體接觸的部分有很厚一層油脂,如圖1所示。該層油脂是由于高熱硅脂在不斷地冷熱交替過程中揮發(fā)出來(lái),通過模塊底下的螺紋孔堆積在印制板與腔體間。
2 ADS建模及仿真
圖2所示的是該功放模塊的印制板圖,該電路由輸入匹配電路、輸出匹配電路、柵極供電電路以及漏極供電電路組成。
將該版圖導(dǎo)出至DXF格式,再?gòu)腁DS導(dǎo)入該模型 [3] ,對(duì)一些接地區(qū)域以及調(diào)試用的部分進(jìn)行刪除處理。然后對(duì)該版圖進(jìn)行Layout(布局)板仿真,再將仿真結(jié)果導(dǎo)入到原理圖中。在各個(gè)端口加上與實(shí)際電路一致的元器件。最后得到的該功放模塊的仿真版圖如圖3所示。
正常情況下的基板材料設(shè)置:介電常數(shù)=2.55;損耗角正切tan D=0.0018;介質(zhì)層厚度=0.508 mm,微帶距離上蓋板距離15 mm,微帶金屬層厚度為0.036mm,板材設(shè)置的模型圖如圖4所示。
設(shè)置仿真頻點(diǎn)在1 GHz~2 GHz,仿真結(jié)果圖如圖5所示。仿真結(jié)果表明,功放模塊正常工作情況下輸出功率Pout在80 W以上。效率PAE效率在50%以上,增益在12 dB以上?;九c實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)吻合。
在印制板與殼體底部金屬層有油層的情況下,我們改變板材模型,在原來(lái)的基礎(chǔ)上再增加一層油層,板材模型圖如圖6所示。
由于該油層的介電常數(shù)與厚度無(wú)法精確測(cè)量,我們仿真了多組數(shù)據(jù)做對(duì)比。分別做了油層介電常數(shù)1、2.5、5、10;油層厚度0.05 mm以及0.1 mm情況下的各種仿真結(jié)果,可以發(fā)現(xiàn):油層的厚度越厚,功放的輸出功率越小,效率越低;相同厚度的情況下,油層介電常數(shù)越小,功放的輸出功率越小,效率越低。
本機(jī)使用的硅脂中硅油的介電常數(shù)在2.5左右,由圖7可以看出功放模塊的輸出功率與效率指標(biāo)均大幅度下降,輸出功率下降了(10 W~20 W),效率最大降低8%。故障功放模塊的實(shí)測(cè)功率與效率下降數(shù)據(jù)如圖7所示,與仿真結(jié)果具有較高的吻合度,可以確認(rèn)是由于油層的原因?qū)е鹿收系陌l(fā)生。后期將功放模塊用酒精對(duì)PCB(印制板)和殼體進(jìn)行徹底清洗,然后在重新裝配完成后對(duì)殼體反面螺釘孔進(jìn)行點(diǎn)膠封堵,避免硅油從螺釘孔滲入殼體內(nèi)部。經(jīng)過試驗(yàn)驗(yàn)證,該故障已徹底解決。
3 結(jié)論
本文利用ADS軟件,對(duì)功放模塊出現(xiàn)的一種故障問題進(jìn)行了模擬仿真,對(duì)功放的故障情況進(jìn)行了定量分析。仿真結(jié)果表明,在出現(xiàn)油層的情況下,功率與效率都會(huì)出現(xiàn)一定程度的下降,下降的程度與油層的介電常數(shù)以及油層的厚度相關(guān)。故障模塊油層的介電常數(shù)在2.5左右,厚度在0.1 mm左右的情況下,對(duì)功率下降值以及效率下降值做了對(duì)比,對(duì)比結(jié)果表明仿真結(jié)果與故障現(xiàn)象有著很高的吻合度。說明可以采用此方法來(lái)對(duì)功放故障進(jìn)行定量的判斷,幫助設(shè)計(jì)師更準(zhǔn)確判斷功放的故障原因。本文只是針對(duì)一種故障現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了模擬仿真,對(duì)更多的故障情況可以根據(jù)不同故障狀態(tài),建立不同的仿真模型,對(duì)其進(jìn)行故障的定量分析。此方法可以進(jìn)行推廣應(yīng)用,為以后功放故障的準(zhǔn)確定位提供一種思路。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介
董亮,工程師,主要研究方向:功率放大器電路設(shè)計(jì)。
薛新,高級(jí)工程師,主要研究方向:功率放大器電路設(shè)計(jì)。
本文來(lái)源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2019年第10期第59頁(yè),歡迎您寫論文時(shí)引用,并注明出處。
評(píng)論