高頻變壓器受力破損的失效分析與研究
摘要:本文從高頻變壓器引腳受力破損的失效機理、器件本身、器件實際應(yīng)用可靠性等方面進(jìn)行全面分析改善,有效解決了此故障失效。
0 引言
高頻變壓器是變壓器的一種,是開關(guān)電源最主要的組成部分。有開關(guān)電源的設(shè)備均會用到,使用范圍較廣。開關(guān)電源具有效率高、成本低及體積小的特點,憑借良好的性能,在電氣設(shè)備中獲得了廣泛的應(yīng)用。在開關(guān)電源的設(shè)計中,磁性元件的性能是非常重要,而高頻變壓器恰恰是離線式變換開關(guān)電源中重要的磁性元件。傳統(tǒng)的高頻變壓器和工頻變壓器的結(jié)構(gòu)是類似的。傳統(tǒng)變壓器有一個很大的弊端就是體積大,轉(zhuǎn)換效率不高,不適合在小型電子設(shè)備中使用。
在實際應(yīng)用中最主要故障就是機械應(yīng)力導(dǎo)致的失效。高頻變壓器本體受力導(dǎo)致引腳與骨架連接處破損,控制器開關(guān)電源無電壓輸出,最終導(dǎo)致空調(diào)整機無法正常工作。通過對售后失效品的分析研究,研究高頻變壓器受力破損的失效原因,采取有效的整改措施,具有非常重要的意義。
1 事件背景
家用變頻空調(diào)分體外機控制器使用高頻變壓器在售后失效較突出,其中最典型問題就是機械應(yīng)力導(dǎo)致的破損。由于受P板設(shè)計布局,以及整機機構(gòu)的影響,導(dǎo)致高頻變壓器布局靠近板邊,在售后出現(xiàn)本體受力破損故障,導(dǎo)致整個外機不通電。此故障廠內(nèi)測試可控,破損主要是由于整機各部件與高頻變壓器間隙小,本體受力擠壓,最終導(dǎo)致骨架破損,線圈開路??刂破魇酆笫?yán)重影響空調(diào)整體產(chǎn)品質(zhì)量,問題急需進(jìn)行分析研究解決。
2 高頻變壓器引腳受力破損的失效原因及失效機理分析
統(tǒng)計售后高頻變壓器引腳受力破損故障,均出現(xiàn)在帶風(fēng)機模塊的分體外機電器盒機型,均為高頻變壓器本體受力,受力方式相同,高頻變壓器引腳與骨架連接處最脆弱,最容易出現(xiàn)破損。排查生產(chǎn)過程未發(fā)現(xiàn)受力隱患,本身不通電測試可控,不存在不穩(wěn)定現(xiàn)象。高頻變壓器本體受力,最終排查為整機結(jié)構(gòu)設(shè)計有干涉,高頻變壓器靠近板邊,封裝較高,裝入整機后導(dǎo)致與壓縮機隔音棉間隙過小,高頻變壓器本體受力擠壓。整機在惡劣物流運輸,以及運行振動情況下,導(dǎo)致引腳與骨架連接處受力破損,線圈斷開。查看故障品本體均有受力痕跡。
2.1 高頻變壓器引腳受力破損的失效產(chǎn)生原因
高頻變壓器本體受力歪斜,對故障件進(jìn)行多次測試測試呈死機狀態(tài),查看主板發(fā)現(xiàn)高頻變壓器均為靠近板邊,與底部壓縮機隔音棉間隙小。失效集中在一級能效帶風(fēng)機模塊機型,查看其他電路設(shè)計高頻變壓器在靠近高壓電解電容內(nèi)側(cè)售后沒有出現(xiàn)失效。該位置變壓器在主板上封裝比較高,從受力情況看,高頻變壓器本體有受力痕跡,受力方向是由主板外側(cè)向內(nèi),分析為整機各部件之間受力擠壓導(dǎo)致。
售后返回控制器故障原因為“E6”,對故障件外觀進(jìn)行查看無明顯受力破損現(xiàn)象。通電測試,電器盒不上電,與售后所報故障相同。通電測量發(fā)現(xiàn)高頻變壓器無電壓輸出,外觀檢查本體有輕微變形,測量1腳為開路轉(zhuǎn)態(tài)。拆下后查看發(fā)現(xiàn)第1腳引線處斷。放大鏡下查看,發(fā)現(xiàn)斷口處呈尖裝,分析為受力拉斷導(dǎo)致,對故障控制器更換新的高頻變壓器后測試,各項運行正常,分析此為失效根本原因。
對帶有風(fēng)機模塊的分體電器盒相對應(yīng)整機結(jié)構(gòu)進(jìn)行排查,檢查發(fā)現(xiàn)部分高頻變壓器與壓縮機排氣管隔音棉間隙較小,高頻變壓器與隔音棉之間最小的約只有5 mm,相隔的間隙較近,整機部件在振動情況下導(dǎo)致隔音棉很容易擠到高頻變壓器本體,使高頻變壓器本體受力。
排查廠內(nèi)生產(chǎn)整機,進(jìn)行拆機檢查整機各部件與高壓變頻器的裝配間隙,如圖1與圖2所示,具體結(jié)果如下:
1)潤享變頻1系列使用PCB板(A27)、(A41)整體間隙較充足。
①隔音棉包裹排氣管后間隙約10 mm;
②將排氣管露出后間隙約14 mm。
2)睡夢享變頻1、冷靜王-Ⅱ變頻、變頻金剛-Ⅲ變頻2等系列使用PCB板(A27)整體間隙基本一致,間隙均較小。
①隔音棉包裹排氣管后最大間隙約6~7 mm;
②將排氣管露出后最大間隙約10~12 mm。
2.2 高頻變壓器引腳受力破損的失效機理分析
高頻變壓器的使用范圍相當(dāng)廣泛,基本上有電源的設(shè)備都會使用到。本文使用的高頻變壓器均為降壓作用,引腳受力線圈斷裂后,直接導(dǎo)致出現(xiàn)電性能故障。
失效原理為高頻變壓器外殼本體受力,導(dǎo)致骨架引腳處受力侵斜,使引線受力斷裂,出現(xiàn)不通電故障,使電路不能正常工作。
圖1 整機各部件裝配間隙1
圖2 整機各部件裝配間隙2
高頻變壓器內(nèi)部構(gòu)造平面圖如圖3所示,引腳鑲嵌在注塑件里面,此處連接較脆弱,受力最容易出現(xiàn)破損,來貨物料周轉(zhuǎn)運輸不當(dāng)導(dǎo)致此處斷裂故障較多。高頻變壓器在整機各部件擠壓受力本體傾斜后,引腳受力導(dǎo)致骨架與引腳連接處線圈斷裂。
圖3 高頻變壓器構(gòu)造平面圖
3 電路設(shè)計核查與對比分析
失效高頻變壓器應(yīng)用于我司變頻空調(diào)分體外機控制器上,失效機型、位置、電路集中。使用在開關(guān)電源中,在電路中主要作用是對直流電源進(jìn)行降壓。開關(guān)電源電路輸出原理圖如圖4 所示, 主要是提供5 V、12 V、15 V電源。
圖4 開關(guān)電源電路輸出原理圖
4 高頻變壓器引腳受力破損的解決方案
對電路設(shè)計進(jìn)行改善,受P板布局,以及器件高度密集集中化限制,改善難度較大,等于是重新開發(fā)新的產(chǎn)品。重新改設(shè)計、開模,實驗驗證周期較長,且浪費人力與物力。
經(jīng)實際應(yīng)用以及驗證分析,受力因素?zé)o法改變,采用表1的方案均可以改善。綜合各方面因素,方案2是最有效的可靠性解決方案,已大面積推廣到其它相同類型控制器,使用效果良好,整改后機型售后再未見有此故障失效。
4.1 改善隔音棉
圖5所示將壓縮機隔音棉與高頻變壓器接觸的部分去除,增大了間隙0.6 cm以上,減少了整機各部件裝配后導(dǎo)致高頻變壓器受力擠壓的隱患。
圖5 去掉隔音棉一部分平面圖
4.2 開發(fā)新的高頻變壓器矮封裝物料
開發(fā)新的高頻變壓器矮封裝物料,對高度進(jìn)行降低,且各項性能不發(fā)生變化。目前已在不同機型的多個主板使用。圖6為更改前后尺寸對比,可見整機結(jié)構(gòu)更改后差別明顯,且比周邊大的器件高度低,可有效杜絕高頻變壓器受力故障的發(fā)生。
圖6 更改前后尺寸主視圖
5 結(jié)束語
本文從高頻變壓器的產(chǎn)品構(gòu)造,受力破損的失效機理等多方面進(jìn)行分析,將高頻變壓器受力破損故障徹底解決。分析研究結(jié)果:在不改變原有設(shè)計的情況下,通過改變高頻變壓器的封裝高度尺寸大小,可以有效地杜絕售后惡劣運輸周轉(zhuǎn)、整機振動各部件之間擠壓造成的破損,經(jīng)過實際應(yīng)用取得顯著效果,整改后售后再無此故障失效。該方案在其它電子制造領(lǐng)域同樣值得借鑒。
參考文獻(xiàn):
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(本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2020年8月期)
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