一臺8000m3球罐的聲發(fā)射檢驗(yàn)
摘 要:將兩臺德國Vallen公司AMSY-5型36通道聲發(fā)射檢測系統(tǒng)并聯(lián),對8000m3球罐進(jìn)行了聲發(fā)射檢測,為目前國內(nèi)最大10000m3球罐采用聲發(fā)射檢測技術(shù)上奠定了基礎(chǔ)。
關(guān)鍵字:8000m3球罐;聲發(fā)射檢驗(yàn);聲發(fā)射(AE);無損檢測;評定 超聲波液位計(jì) 超聲波物位計(jì) 超聲波清洗機(jī) 超聲波測厚儀 洗片機(jī)
1 基本情況
某化肥廠一臺8250m3液氨球罐1975年由法國TISSOT公司設(shè)計(jì)和提供球片、零部件、焊條,1977年江蘇省設(shè)備安裝公司安裝,1978年2月投用,基本參數(shù)見表1。
表1 基本技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱 設(shè)計(jì)壓力 設(shè)計(jì)溫度 工作介質(zhì) 主體材質(zhì) 公稱容積 公稱壁厚
8000m3液氨球罐 0.405MPa -10~4℃ 液氨 A52P1 8250m3 15.7/17.5/20.5/
24.7/21.5/21.5mm
安裝時100%射線探傷,共拍4111張片,一次返修407張,二次返修54張,三次返修3張,探傷驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)ASMEVIII第一篇UW-51和UA-65。1978年2月投用。1980年8月首次檢驗(yàn),88年5月本所第二次檢驗(yàn),97年4月由金陵石化公司壓力容器檢驗(yàn)中心站化肥分站第三次檢驗(yàn)定為1級。第一次檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)罐壁輕度腐蝕,在下環(huán)縫(CD縫)下赤帶側(cè),距第12#縱縫30mm處,發(fā)現(xiàn)一長12mm裂紋(焊接返修處),打磨0.2mm后消除,第二次檢驗(yàn)時在下赤帶第6#縱縫自CD環(huán)縫向下1710mm有一長約8mm橫向裂紋,在上赤帶第1#縱縫自CB環(huán)縫向下3970mm有一縱向裂紋經(jīng)打磨消除(低于母材1mm)超探未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)III區(qū)缺陷。第三次發(fā)現(xiàn)下溫帶22??p有裂紋長度分別為27,16,5mm(焊縫熱影響區(qū)縱向裂紋),打磨消除(低于母材1mm)[1]。
2 檢驗(yàn)背景
鑒于該臺球罐體積龐大,外壁還有巖棉保溫,常規(guī)檢驗(yàn)需要倒空置換、搭設(shè)內(nèi)外腳手架、拆除外部保溫,檢驗(yàn)完畢后恢復(fù)原狀,做耐壓試驗(yàn)、氣密試驗(yàn)合格后方可投用,整個過程不僅需要耗費(fèi)大量人力物力和維修費(fèi)用,全過程檢修時間更是長達(dá)半年之久,用戶正是由于無法安排如此之長的裝置停產(chǎn)檢修時間,檢驗(yàn)周期到期后一直拖延至今。本次檢驗(yàn)用戶希望能將全程時間盡量控制在三個月之內(nèi)。
3 檢驗(yàn)方案
3.1 球罐主要材質(zhì)分析
由于球罐主要材質(zhì)為法國鋼板A52P1,查法國鋼板標(biāo)準(zhǔn)NFA36-205,該鋼板化學(xué)成分見表2,與國內(nèi)16MnR鋼成分比較,A52P1鋼中含Ni≤0.6%,16MnR中含Si在0.2~0.55%之間,其它元素基本一致,而Si與Ni兩種元素在低合金鋼中均有固溶強(qiáng)化和提高淬透性作用。力學(xué)性能方面兩種鋼材除屈服點(diǎn)和伸長率有微小差異外其他基本相同(見表3),因此聲發(fā)射檢測數(shù)據(jù)可以參照16MnR經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)判斷,如出現(xiàn)疑問可以通過實(shí)驗(yàn)提供更為準(zhǔn)確的依據(jù)。
表2 化 學(xué) 成 分
鋼號 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),%
C Si Mn Ni V Cr P S
A52P1 ≤0.2 0.9~1.6 ≤0.6 ≤0.5 ≤0.5
表3 力 學(xué) 性 能
鋼號 交貨
狀態(tài) 鋼板厚度mm 拉伸強(qiáng)度 沖擊試驗(yàn) 冷彎試驗(yàn)
抗拉強(qiáng)度
b
MPa 屈服點(diǎn)
S
MPa 伸長率 5
% 溫度℃ V形沖擊功
AKV B=2a
180°
不小于 不小于
A52P1 正火 17~21 ≥510 355 22
3.2檢驗(yàn)方案
綜合考慮該臺球罐的制造安裝狀況及歷史檢驗(yàn)情況,同時盡量縮短檢修時間,我們初步擬定了檢驗(yàn)方案。在倒空物料進(jìn)行清洗置換的同時在外部搭設(shè)腳手架,僅拆除局部少量外壁保溫布置聲發(fā)射探頭,在做水壓試驗(yàn)的同時進(jìn)行聲發(fā)射監(jiān)測,視檢測情況確定重點(diǎn)檢查部位常規(guī)無損檢測復(fù)驗(yàn)。如果集中在上半部考慮采用水浮法(扎竹筏控制液位高低來接近檢測部位),下半部則可考慮搭設(shè)少量腳手架。
4 聲發(fā)射檢測
4.1 聲發(fā)射檢測儀器及相關(guān)參數(shù)
檢測中使用了兩臺德國Vallen公司AMSY-5型36通道聲發(fā)射檢測系統(tǒng)并聯(lián),由其中一臺主機(jī)控制,如圖2所示。主要參數(shù):背景噪聲45dB;門檻值:50dB;模擬源:HBφ0.5mm鉛芯折斷信號;傳感器:傳感器為VS150-RIC型(帶前置放大器,可自激發(fā)標(biāo)定)諧振型傳感器,中心頻率為150kHz,放大器增益為34dB,帶通頻率為100-300kHz,定位方式為球面定位,全波形采集和參數(shù)采集,傳感器平均靈敏度為90dB。
4.2 傳感器布置
這正是本次檢測最大難點(diǎn)所在,由于我們檢驗(yàn)的球罐容積達(dá)到8250m3,是目前我國有記載采用聲發(fā)射檢測的最大球罐,原先我們考慮控制最大傳感器間距不超過5m,但經(jīng)過測算除上下人孔各布置一個傳感器外最少需要7層共計(jì)100個傳感器,需要三臺AMSY-5型36通道聲發(fā)射檢測系統(tǒng),難度相當(dāng)大。因此我們預(yù)先在球罐罐壁采用鉛芯模擬源實(shí)際測了距離-衰減曲線,數(shù)據(jù)見表4。據(jù)此我們只需將最大傳感器間距控制在6.5m以內(nèi)就可以了,最終確定的傳感器布置如圖所示,上下人孔各布置一個傳感器,中間共布置6層,最大垂直間距為5.63m;赤道帶上下各布一層,每層16個傳感器,最大橫向間距為4.8m;上下溫帶各布置兩層,分別為一層10個傳感器,最大橫向間距為6.16m和一層8個傳感器,最大橫向間距為4.27m,共計(jì)70通道。
表4 距離-衰減數(shù)值表
距 離(m) 0.1 0.5 1 2 4 6 6.5
信號幅值(dB) 94 90 88 85 74 64 60
4.3 加壓過程
由于該球罐上次水壓至今已超過10年,本次檢驗(yàn)我們擬采取液壓加載方式,但該罐盛滿水后總重超過8700t,水壓試驗(yàn)難度相當(dāng)大。我們仔細(xì)查閱了該球罐當(dāng)年的安裝資料,對該球罐基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)有了充分了解,同時對該球罐16根支柱實(shí)際不垂直度及多年使用后不均勻沉降程度進(jìn)行現(xiàn)場測量[2],確認(rèn)該球罐能夠承受液壓試驗(yàn)的液體重量。通過查閱該罐近年來運(yùn)行記錄得知操作壓力均控制在0.3MPa以下,根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)[3]及現(xiàn)場實(shí)際條件確定最高試驗(yàn)壓力為0.405MPa,加載過程力求平穩(wěn),同時在充水過程中對基礎(chǔ)的沉降進(jìn)行實(shí)測記錄,一旦發(fā)現(xiàn)不正常的較大沉降量就立即停止充液。圖示為實(shí)際加載曲線,采用二次加載方式,希望獲得更多有價(jià)值的信號。
4.4 檢測結(jié)果及分析
本次聲發(fā)射檢測是球罐在用清潔水加壓過程中,進(jìn)行聲發(fā)射整體監(jiān)測。壓力從0.3MPa開始對被檢球罐進(jìn)行聲發(fā)射數(shù)據(jù)采集,共進(jìn)行兩個加壓循環(huán)。在兩個循環(huán)加壓和保壓過程中均未出現(xiàn)有效聲發(fā)射定位源信號。僅在第4、7、37通道出現(xiàn)一定數(shù)量的聲信號,典型信號波形等如圖5所示,采用關(guān)聯(lián)圖分析信號特征,上升時間、持續(xù)時間較短(1~20us),能量在(100~800)之間,信號幅值集中在70~85(如圖6所示),再仔細(xì)核查數(shù)據(jù)表,相同通道收到的聲信號具備較多類似特征(如圖7所示),綜合上述情況,結(jié)合壓力容器檢測中不同源產(chǎn)生聲信號的主要特性和參數(shù)范圍[4][5],我們分析以上信號應(yīng)為噪聲信號中的電子噪音,因此該球罐聲發(fā)射檢測未發(fā)現(xiàn)危害性缺陷。
4.5 常規(guī)無損檢測復(fù)驗(yàn)
出于慎重起見,我們在球罐底部搭設(shè)了兩層腳手架,對歷年來檢驗(yàn)中曾發(fā)現(xiàn)裂紋等缺陷部位,主要是下極板環(huán)縫及拼縫、下溫帶縱環(huán)縫內(nèi)表面進(jìn)行了熒光磁粉檢測,對焊縫內(nèi)是否存在埋藏缺陷進(jìn)行了超聲波探傷,均未發(fā)現(xiàn)危害性缺陷,驗(yàn)證了聲發(fā)射檢測結(jié)果的正確性。
5 結(jié)論
1)由于材料性能對聲發(fā)射信號特征及傳播特性有較大影響,目前國內(nèi)16MnR材料用得較多且積累了較成熟的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),國家標(biāo)準(zhǔn)聲發(fā)射源強(qiáng)度部分也是據(jù)此確定的,因此當(dāng)壓力容器主體材料非16MnR鋼時應(yīng)慎重對待,缺
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