基于現(xiàn)場總線的燒結(jié)機配料控制系統(tǒng)改造
3 軟件實現(xiàn)
由于原設(shè)計軟件不夠規(guī)范,有時外圍設(shè)備更換時,型號參數(shù)不便輸入,并且這次擴容改造時軟件改動量比較大,所以將下位機監(jiān)控軟件全套重新進行開發(fā),內(nèi)部參數(shù)、變量統(tǒng)一,接口清晰,設(shè)計的軟件規(guī)范、開放,易于整個系統(tǒng)的擴充及功能升級。
本套軟件設(shè)計的重點是拖料皮帶稱的控制,即根據(jù)秤重傳感器的瞬時重量、測量段、皮帶轉(zhuǎn)速(與電動機轉(zhuǎn)速成比例關(guān)系)、重力系數(shù)等參數(shù)計算出瞬時流量P、r,與監(jiān)控站設(shè)定流量SP相比較,利用SIEMENS編程軟件STEF7自帶的PID算法模塊(FB41)運算,計算出電動機轉(zhuǎn)速(即變頻器輸出頻率值,范圍0 50Hz),實時跟蹤,進行閉環(huán)調(diào)節(jié)。每臺皮帶秤開始啟動并進入調(diào)節(jié)時,變頻器瞬時值均從最大值50Hz開始變化,直至滿足流量設(shè)定。在運行的過程中,有時要改變設(shè)定流量SP值、某條皮帶秤的零點、系數(shù),那么需要重新計算、調(diào)節(jié)。流量調(diào)節(jié)軟件流程如圖3所示。 4 系統(tǒng)特點
基于PROFIBUs_-DP現(xiàn)場總線通訊網(wǎng)絡(luò)的燒結(jié)配料系統(tǒng)擴容改造后,控制系統(tǒng)功能完備,實現(xiàn)了若干條皮帶、皮帶秤電機、滾筒的起、停、聯(lián)鎖保護、稱量及調(diào)節(jié)的自動控制。系統(tǒng)主要有以下功能:
1)具有手動和自動兩種工作方式。手動時,每條皮帶、皮帶秤由操作員根據(jù)工藝要求來啟、停、加速、減速,也可電氣聯(lián)鎖。自動時系統(tǒng)上位機根據(jù)總流量、每種物料配比發(fā)送給定值,自動啟動、加速、減速皮帶秤電機,所有皮帶、滾筒開、停均由邏輯聯(lián)鎖控制實現(xiàn)。
2)當配比改變時,內(nèi)部PID調(diào)節(jié)器運行,變頻器頻率乎穩(wěn)改變,調(diào)速平滑。
3)取消皮帶秤儀表和測速傳感器,測重傳感器的mV信號經(jīng)處理后直接進入PLC,具有信號校零、自動校皮、自動調(diào)整系統(tǒng)的功能。
4)PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線具有高速通訊能力,能快速將現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集并傳送,做到信號的不遲滯、不失真,并具有強大的擴展能力。
5)為防止翻料,集料主皮帶停機的同時,立即停止所有皮帶秤電機;集料主皮帶正常開機時,按照配料制度,自動依次延時開啟上次運行(選中)的所有料倉。
6)具有消耗料累計,設(shè)備動作全部動畫顯示逼真,所有設(shè)備之間都有可靠聯(lián)鎖,安全性高,操作簡單方便。
本套控制系統(tǒng)具有開放性、規(guī)范性、互連性、互操作性及豐富的硬件和軟件資源,使監(jiān)控操作站既可作監(jiān)控站用,顯示監(jiān)視畫面,又可作工程師站,隨時調(diào)出梯形邏輯圖,調(diào)試程序、查找故障,方便而快捷。
5 效果
本次擴容改造充分利用現(xiàn)場總線的開放性,在設(shè)備檢修的間隙進行系統(tǒng)對接與調(diào)試,未影響正常生產(chǎn),改造后的自動控制系統(tǒng)更合理、規(guī)范。經(jīng)過運行證明:PROFIBUS—DP現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)在硬件上可靠,抗干擾能力強,技術(shù)先進,實現(xiàn)了燒結(jié)配料生產(chǎn)過程全自動化。采用PROFIBUS—DP總線控制,實現(xiàn)了內(nèi)部PID調(diào)節(jié),變頻器調(diào)速平滑,對生產(chǎn)設(shè)備起到了重要保護作用。PROFIBUS—DP減少了許多硬接線,從而使控制系統(tǒng)簡單化,與繼電邏輯控制相比,降低了故障率,提高了系統(tǒng)可靠性,配料準確,系統(tǒng)配料控制誤差由原10%減少到1.5%-2%左右,為燒結(jié)穩(wěn)奪高產(chǎn),提高燒結(jié)礦質(zhì)量提供了充分保證。
6 參考文獻
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[2] 張桂苓.淺談現(xiàn)場總線及對自動化領(lǐng)域的影響.微計算機信息,20O3(4):1 4.(end)
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