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PROFIBUS現(xiàn)場總線在無縫鋼管廠中的應(yīng)用

作者: 時(shí)間:2012-11-16 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
0 前言*
是一種國際化、開放式異步標(biāo)準(zhǔn),廣泛適用于制造業(yè)自動(dòng)化和流程自動(dòng)化、 樓宇、交通、電力等各行各業(yè)。 通過可以方便地實(shí)現(xiàn)各種不同廠商的自動(dòng)化設(shè)備及元器件之間的信息交換。協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)由三個(gè)兼容部分組成:PROFIBUS-DP(分布式外設(shè))、PROFIBUS-FMS(信息規(guī)范)、PROFIBUS-PA(過程自動(dòng)化)。標(biāo)準(zhǔn)化的具有“開放”的通訊接口、“透明”通訊協(xié)議,允許用戶選用不同制造商生產(chǎn)的分散I/O裝置和現(xiàn)場設(shè)備。PROFIBUS滿足了生產(chǎn)過程現(xiàn)場級(jí)數(shù)據(jù)可存取性的重要要求,一方面它覆蓋了傳感器/執(zhí)行器領(lǐng)域的通信要求,另一方面又具有單元級(jí)領(lǐng)域的所有網(wǎng)絡(luò)通信功能。特別在“分散I/O”領(lǐng)域,由于大量的、種類齊全的、可連接的現(xiàn)場設(shè)備可供選用,因此PROFIBUS已成為事實(shí)上的國際公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)。
本文針對(duì)天津市無縫鋼管廠?140機(jī)組無縫生產(chǎn)線減徑機(jī)區(qū)現(xiàn)場總線的應(yīng)用,介紹了PROFIBUS系統(tǒng)的構(gòu)成及相關(guān)應(yīng)用。該系統(tǒng)由PROFIBUS-DP構(gòu)成主從結(jié)構(gòu)。SIEMENS PLC S7-300,上位機(jī)WINCC作為主站,TP177A觸摸屏作為二級(jí)主站,6RA70直流傳動(dòng)裝置和6SE440變頻器及其遠(yuǎn)程I/O ET200S作為從站。上位機(jī)采用臺(tái)灣研華工控機(jī)與PLC組成TCP/IP網(wǎng)。
1減徑機(jī)生產(chǎn)線簡介
天津市無縫鋼管廠投產(chǎn)的?140 機(jī)組無縫生產(chǎn)線采用的是二輥菌式穿孔機(jī)和阿塞爾全浮芯棒軋管機(jī)及其14機(jī)架微張力減徑機(jī)等生產(chǎn)工藝,該工藝具有世界先進(jìn)水平,設(shè)備運(yùn)行可靠,生產(chǎn)效率高。電氣控制主要完成對(duì)整個(gè)機(jī)組的過程控制和調(diào)節(jié),完成生產(chǎn)線中相關(guān)設(shè)備及其各個(gè)相關(guān)專業(yè)之間的工藝聯(lián)結(jié)、連鎖,以保證整個(gè)機(jī)組設(shè)備能夠按照生產(chǎn)和工藝要求,正常、正確、準(zhǔn)確地進(jìn)行相應(yīng)的有序動(dòng)作。由于熱軋線的工藝復(fù)雜,控制系統(tǒng)的可靠性要求較高,所以,系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)和軟件編程就要完善可靠。
140機(jī)組無縫生產(chǎn)線減徑機(jī)選用14機(jī)架三輥微張力減徑機(jī),生產(chǎn)熱軋無縫鋼管減徑量較大,既能滿足生產(chǎn)的要求又節(jié)省投資,產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量可得到有利的保證。14機(jī)架減徑機(jī)兩個(gè)主要效用是減徑和改變壁厚,它采用了三輥式獨(dú)立傳動(dòng)的機(jī)構(gòu),選用14臺(tái)直流電機(jī)進(jìn)行拖控。Ф140 Assel 軋管機(jī)組定減徑采用14架單獨(dú)轉(zhuǎn)動(dòng)的微張力定減徑機(jī)組,可以在一定的急減徑率和較小的單機(jī)架減徑率條件下來達(dá)到定減徑的作用,可以采用一種規(guī)格的管材生產(chǎn)多種規(guī)格的成品管,還可以使定減徑后的鋼管外表面光潔、無劃痕等,進(jìn)一步改善鋼管的外表面質(zhì)量。14機(jī)架減徑機(jī)最大總減徑率約35%,單機(jī)架減徑率最大3.5%。下面是14機(jī)架減徑機(jī)各主要參數(shù):
機(jī)架數(shù): 14架
軋輥理想直徑: φ380mm
軋輥輥身寬度: 160 mm
最大軋制壓力: 170KN
電機(jī)功率: 147kw (直流調(diào)速)
電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù): 800/1600/2000 r/min
過載系數(shù): 2.2
根據(jù)減徑機(jī)工藝要求可知,該系統(tǒng)中需要控制的設(shè)備較多,邏輯關(guān)系復(fù)雜,各部分間的速差要求嚴(yán)格。若采用集中控制,不但繁瑣、成本高且布線量很大,檢修和維護(hù)都不容易。因此,本系統(tǒng)選擇了基于PRIFUBUS的分布式控制,較好地解決了以上技術(shù)問題。
2 控制系統(tǒng)硬件構(gòu)成
本系統(tǒng)采用PROFIBUS網(wǎng)進(jìn)行PLC控制器及各傳動(dòng)裝置6RA70、6SE440變頻器間的數(shù)據(jù)交換與通訊,主傳動(dòng)等大直流電機(jī)的傳動(dòng),供電方式全部采用全數(shù)字直流變流器供電;弱磁調(diào)速、可逆?zhèn)鲃?dòng),控制系統(tǒng)均為速度電流雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)。小直流電機(jī)供電系統(tǒng)采用全數(shù)字直流調(diào)速系統(tǒng),電樞可逆,獨(dú)立弱磁調(diào)速。傳動(dòng)裝置及現(xiàn)場級(jí)監(jiān)控設(shè)備與主PLC用PROFIBUS總線相連。PROFIBUS有極高的傳輸速率,多種網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。主PLC與各主傳動(dòng)系統(tǒng)之間的設(shè)定值、指令和數(shù)據(jù)均通過PLC的PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)接口進(jìn)行傳送, 實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)控制,系統(tǒng)響應(yīng)速度快;在操作臺(tái)和現(xiàn)場設(shè)有ET200S遠(yuǎn)程站,也通過ROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)化分布式控制。 PLC系統(tǒng)配有多條PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò),把各區(qū)傳動(dòng)系統(tǒng)及遠(yuǎn)程操作部分分段組網(wǎng),在提高系統(tǒng)響應(yīng)速度的同時(shí),也增加了系統(tǒng)的安全可靠性[1]。
該網(wǎng)絡(luò)的主要特點(diǎn):
a.網(wǎng)絡(luò)可容納的通訊節(jié)點(diǎn)數(shù)量可靈活組態(tài)
b.網(wǎng)絡(luò)的通信速率為500Kbps
c.網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議:PROFIBUS-DP
d.每臺(tái)聯(lián)網(wǎng)的PLC或傳動(dòng)裝置均裝有一塊網(wǎng)絡(luò)接口模塊
e.PLC與傳動(dòng)間的各種控制信號(hào)和狀態(tài)信息都可以通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)(包括數(shù)字信號(hào)和模擬信號(hào))
整個(gè)減徑機(jī)區(qū)包括西門子6RA70直流調(diào)速裝置14臺(tái),作為14機(jī)架,5臺(tái)西門子6SE440變頻器,分別作為輥道運(yùn)輸和高壓水除鱗,5個(gè)ET200S作為遠(yuǎn)程I/O,分別是液壓站,稀油潤滑站,及其操作臺(tái)和現(xiàn)場操作箱等。另外還有3個(gè)TP177A觸摸屏作為二級(jí)主站,主CPU選擇CPU317-2DP,帶MPI/DP和 DP接口。

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