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PLC在風(fēng)管生產(chǎn)線中的應(yīng)用

作者: 時間:2012-09-24 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

如下圖所示:


3.2 定位控制概述:
FBs系列的將NC定位控制整合在FBs-之SoC芯片內(nèi),使PLC+NC控制合為一體,共享資源并省卻兩系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換。單機(jī)最大4軸輸出,最高頻率200KHz (MC)或920 KHz (MN),并可作多軸直線補(bǔ)間與動態(tài)追蹤。


四.系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì):
4.1技術(shù)難點(diǎn):
每個要折彎3次,打大方模2次,打小方模3次,剪切1一次,共有九個動作,而且每個動作執(zhí)行時,伺服要停止,動作完成后,伺服要自動啟動,伺服每次所傳動的距離都是不同,要根據(jù)設(shè)置的尺寸來決定每步所走的距離以及停止之后的動作,根據(jù)計(jì)算控制工程網(wǎng)版權(quán)所有,打小方模和折彎的動作是一定規(guī)律交叉的,尺寸不同的管子交叉的方式有不同CONTROL ENGINEERING China版權(quán)所有,比如做比較小的管子時,3個小方模都打好了,折彎動作一次也沒有。有的管子是打了兩個方模,下面折一次彎,再打一個小方模,再折兩次彎。
4.2設(shè)計(jì)思路:
做成一個完整的要機(jī)械動作9次,伺服相應(yīng)的自動啟停8次,每次所運(yùn)行距離要根據(jù)設(shè)置的管子的寬和高的不同而不同。但是機(jī)械動作的數(shù)量是固定,我們可以算出伺服所走的總的距離控制工程網(wǎng)版權(quán)所有,把它分成8段,經(jīng)過計(jì)算,打小方模的距離從原點(diǎn)開始有3個,通過設(shè)置的不同,可以通過公式算出3個距離,這3個距離對應(yīng)就是打小方模的動作。通過這種方法,找出這九個動作對應(yīng)的長度,再決定它們對應(yīng)的動作。
4.3上位機(jī)畫面設(shè)計(jì):
上位機(jī)的控制軟件采用了昆侖通態(tài)公司的組態(tài)軟件設(shè)計(jì),如下圖:


五.項(xiàng)目運(yùn)行:
從系統(tǒng)運(yùn)行的情況可以看出,風(fēng)管生產(chǎn)線的生產(chǎn)精度和穩(wěn)定性明顯提高。其最大工作速度為10米/分。長度誤差為±0.5mm。可以生產(chǎn)0.25M以上的" "、" "′和" 形式的風(fēng)管,數(shù)量可以任意設(shè)定。
在自動開料的情況下,開任意長度的輔料,當(dāng)所設(shè)定的數(shù)量生產(chǎn)完,風(fēng)管機(jī)自動停止。
六. 結(jié)束語:
本系統(tǒng)采用了PLC的定位控制的功能,使客戶降低了新產(chǎn)品開發(fā)成本,縮短了的開發(fā)周期。系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,既減輕了現(xiàn)場操作人員的勞動強(qiáng)度,又提高了生產(chǎn)效率,具有較高的實(shí)用和推廣價值。

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