BOPP薄膜生產(chǎn)線的CC-Link現(xiàn)場(chǎng)總線集散控制系統(tǒng)
此外,考慮到溫度設(shè)定過(guò)程的隨機(jī)性特點(diǎn),在本系統(tǒng)中建立了一個(gè)監(jiān)控線程來(lái)專門(mén)監(jiān)測(cè)設(shè)定溫度值的變化情況,一旦設(shè)定值發(fā)生變化就將溫度監(jiān)測(cè)線程掛起,發(fā)送新的溫度設(shè)定值,設(shè)定成功后繼續(xù)恢復(fù)對(duì)實(shí)時(shí)溫度值的監(jiān)測(cè)。這樣利用MFC自帶的多線程功能,充分利用了Windows的多任務(wù)處理功能。多串口數(shù)據(jù)的接收也采用線程的方法,建立一個(gè)線程來(lái)監(jiān)視串口是否有新的數(shù)據(jù),一旦有新數(shù)據(jù)則將其保存,并繼續(xù)監(jiān)測(cè)串口。
3.3 測(cè)厚系統(tǒng)
BOPP薄膜測(cè)厚系統(tǒng)由兩個(gè)獨(dú)立部分組成,一個(gè)是前掃描測(cè)厚系統(tǒng),用于測(cè)量薄膜厚片的厚度;另一個(gè)是后掃描測(cè)厚系統(tǒng),用于測(cè)量成品膜的厚度。它們分別由IPC1和IPC2工控機(jī)進(jìn)行測(cè)控,雖然它們地處生產(chǎn)線不同位置,且相對(duì)獨(dú)立,但測(cè)量原理、基本功能及結(jié)構(gòu)大致相似。均由V型掃描架、掃描驅(qū)動(dòng)裝置、控制器及掃描傳感器等組成,在掃描架上裝有自動(dòng)/手動(dòng)、掃描、退出、樣品、參考等觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)和方式、狀態(tài)指示燈等,同時(shí)還配有電機(jī)用來(lái)驅(qū)動(dòng)掃描傳感器的往復(fù)運(yùn)動(dòng)等。
測(cè)厚系統(tǒng)軟件采用VC編寫(xiě),以充分利用其圖形和對(duì)硬件接口的直接操作功能,軟件系統(tǒng)分為系統(tǒng)管理模塊和掃描工作模塊兩部分。系統(tǒng)管理模塊主要用于系統(tǒng)參數(shù)的修改、顯示測(cè)量曲線、復(fù)制圖表、在線打印工作參數(shù)及控制掃描架工作狀態(tài)等。掃描工作模塊受系統(tǒng)管理模塊控制,主要具有4種工作方式:掃描工作方式、退出掃描方式、參考工作方式和樣品工作方式。圖8所示為后掃描工作模塊程序流程圖。
掃描工作方式是4種工作方式的核心部分,用于完成對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的控制、數(shù)據(jù)采集及后續(xù)處理等功能。退出掃描方式用于當(dāng)出現(xiàn)破膜現(xiàn)象時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)退出當(dāng)前對(duì)薄膜的掃描測(cè)量過(guò)程,為進(jìn)入其它工作方式作準(zhǔn)備。參考工作方式用于檢查傳感器的穩(wěn)定性,此時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行背景計(jì)數(shù)、空氣計(jì)數(shù)和旗計(jì)數(shù),并自動(dòng)計(jì)算出旗空比,若旗空比為0.75,則表明傳感器的工作是穩(wěn)定的。樣品工作方式用于進(jìn)行樣品試驗(yàn),由于生產(chǎn)原料的差異性,會(huì)造成薄膜測(cè)厚的基準(zhǔn)的變化,因此當(dāng)改變?cè)蠒r(shí),通過(guò)對(duì)新樣品的試驗(yàn),獲得對(duì)新基準(zhǔn)的修正參數(shù),校正測(cè)量值以提高測(cè)量的準(zhǔn)確性。
3.4 輔助控制系統(tǒng)
輔助控制系統(tǒng)主要包括對(duì)儲(chǔ)片架升降、換卷系統(tǒng)、羅茨風(fēng)機(jī)、排風(fēng)風(fēng)機(jī)、跟緊輥、自動(dòng)注油系統(tǒng)、恒張力收卷等的控制。圖9所示是雙收卷輥在自動(dòng)換卷方式下的狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖[4]。
4 結(jié)束語(yǔ)
本文所述集散控制系統(tǒng)已于2002年11月成功應(yīng)用于常州市絕緣材料總廠BOPP薄膜生產(chǎn)線上,至今生產(chǎn)線運(yùn)行可靠,控制性能良好。實(shí)踐還表明該系統(tǒng)可擴(kuò)展性好,適應(yīng)性強(qiáng),明顯縮短了系統(tǒng)的研制周期,節(jié)省了大量控制線纜。本系統(tǒng)的成功應(yīng)用為今后進(jìn)一步的類似使用提供了有力實(shí)證。
評(píng)論