基金會現(xiàn)場總線FF技術在二級種子罐控制系統(tǒng)的應用
?溫度:
?罐內(nèi)溫度:集中顯示,現(xiàn)場顯示
?壓力:
?罐內(nèi)壓力:集中顯示,現(xiàn)場顯示
?流量:
?罐內(nèi)壓縮空氣流量:集中顯示,現(xiàn)場顯示
?PH值:
?物料PH值:集中顯示
4.系統(tǒng)的控制功能
本控制系統(tǒng)根據(jù)工藝要求,主要對反應罐內(nèi)溫度、壓力、壓縮空氣通氣量進行自動控制以及PH值的自動連續(xù)檢測,在此基礎之上,實現(xiàn)種子罐的生化反應過程的最優(yōu)控制,同時,對反應罐內(nèi)溫度、壓力、壓縮空氣通氣量等關鍵參數(shù)設置報警,及時向操作人員反饋現(xiàn)場情況,保障了生產(chǎn)的安全及產(chǎn)品質量的穩(wěn)定。
系統(tǒng)主要的報警、聯(lián)鎖和控制如下:
?反應罐內(nèi)溫度、壓力、壓縮空氣通氣量等自動報警,當以上測量值達到報警界限時,在監(jiān)控軟件界面顯示報警狀態(tài),操作員站工控機蜂鳴器發(fā)出報警聲音,提示操作人員及時處理
?罐內(nèi)溫度控制:罐內(nèi)溫度正常范圍為29-30度,采用FF現(xiàn)場總線溫度變送器檢測二級種子罐的罐內(nèi)溫度,F(xiàn)F現(xiàn)場總線FI儀表(將總線信號轉換為傳統(tǒng)4-20mA信號)控制“冷卻水調(diào)節(jié)閥”調(diào)節(jié)罐內(nèi)溫度
?罐內(nèi)壓力控制:罐內(nèi)壓力正常范圍是0.02-0.05MPa,采用FF現(xiàn)場總線壓力變送器檢測二級種子罐的罐內(nèi)壓力,F(xiàn)F現(xiàn)場總線FI儀表控制二級種子罐的“排氣調(diào)節(jié)閥”調(diào)節(jié)罐內(nèi)壓力
?罐內(nèi)空氣流量控制:壓縮空氣流量正常范圍為175-185每小時立方米,流量計采用上海橫河電機有限公司的渦街流量計,輸出信號為標準的4-20mA電流信號,用于檢測二級種子罐的壓縮空氣的進入量,采用FF現(xiàn)場總線IF儀表(將傳統(tǒng)4-20mA信號轉換為總線信號)將流量計數(shù)據(jù)轉換為FF總線信號,F(xiàn)F現(xiàn)場總線FI儀表控制二級種子罐的“壓縮空氣進氣調(diào)節(jié)閥”調(diào)節(jié)罐內(nèi)壓縮空氣流量
?罐內(nèi)PH值檢測: PH計選用METTLER公司生產(chǎn)的PH測量儀表,輸出信號為標準的4-20mA電流信號,采用FF現(xiàn)場總線IF儀表將PH計數(shù)據(jù)轉換為FF總線信號
?動靜流程畫面的布局設計,實時過程顯示,實時報警顯示和管理,直觀的趨勢顯示
5.主要控制策略和系統(tǒng)特點
主要控制策略
本控制系統(tǒng)通過控制反應罐內(nèi)溫度、壓力、壓縮空氣通氣量來滿足工藝要求,實現(xiàn)生化反應過程的最優(yōu)控制。由于是制藥行業(yè)生化反應,控制精度高,以罐內(nèi)溫度為例,與設定值誤差不超過0.1攝氏度,不易于實現(xiàn),因此,在進行方案設計及現(xiàn)場調(diào)試過程中,充分考慮到以上要求,除選擇精度高的進口執(zhí)行設備(如調(diào)節(jié)閥)外,還利用FF現(xiàn)場總線智能儀表先進的PID調(diào)節(jié)算法,構成PID控制回路,并將該算法下載到現(xiàn)場智能儀表中,做到真正的分布式控制,極大提高了系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定性??刂茍D如下:
系統(tǒng)特點
?FF現(xiàn)場總線每個網(wǎng)段(一個FFHSE/H1接口模塊可支持四個網(wǎng)段)可以掛接個6本安型FF現(xiàn)場總線設備或32個非本安型FF現(xiàn)場總線設備,本方案中FFHSE/H1接口模塊帶一個網(wǎng)段,該網(wǎng)段上現(xiàn)掛有4個非本安型FF現(xiàn)場總線設備,還可再掛接124個非本安型FF現(xiàn)場總線設備,有利于將來罐體增加測點。
?操作員站采用工業(yè)PC,適合惡劣的工業(yè)環(huán)境。
?FFH1現(xiàn)場總線為通訊網(wǎng)絡,總線設備可帶電上、下網(wǎng),有利于在線投入。
?系統(tǒng)采用FF現(xiàn)場總線智能儀表提供的PID算法,保證系統(tǒng)調(diào)節(jié)功能最佳。
?使用OPC技術,高效的、基于多任務的OPC內(nèi)部實時數(shù)據(jù)庫引擎,既可以保證系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)采集的快捷,又可以向支持OPC規(guī)范的多種系統(tǒng)開放。
四.應用效果
系統(tǒng)運行后,達到了以下一些顯著效果:
1.可靠而穩(wěn)定的實現(xiàn)了對現(xiàn)場工藝參數(shù)的記錄、顯示以及儲存,為改善工藝及生產(chǎn)管理提供了寶貴的依據(jù)。
2.實現(xiàn)了對3個被控量的全自動控制,同時實現(xiàn)了對3個調(diào)節(jié)閥的遠程控制,降低了工人的勞動強度。
3.生產(chǎn)和產(chǎn)品質量較手工操作穩(wěn)定,生產(chǎn)效率得到大幅提高,使VC的總收率由51%提高至60%,成本下降41%,產(chǎn)量增至11500噸,自2001年3月正式投入運行,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,整套控制系統(tǒng)具有施工簡單、操作方便、控制品質高、易于集成、監(jiān)視直觀等優(yōu)點,在實際應用中取得了良好的應用效果,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。
在生物化工領域,大量存在類似反應罐控制需求,因工藝不同,生產(chǎn)流程、控制對象和控制參數(shù)不盡相同,但都需要對溫度、壓力(微正壓)、流量以及PH值等進行精確控制,中國科學院沈陽自動化研究所推出的現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)具有全數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡化和開放的特點,以FF現(xiàn)場總線技術為核心,OPC技術為紐帶,將現(xiàn)場總線儀表、模擬儀表、分布式智能I/O、DCS和PLC等工業(yè)自動化設備有機地集成在一起,自動化程度和控制精度都較高,為企業(yè)綜合自動化系統(tǒng)提供一套完整的解決方案。
安全柵相關文章:安全柵原理
評論