基于PLC煤礦井上膠帶機集控系統的設計
上位機的編程軟件選用了Intellution的IFIX3.5,它具有以下特點。
a.實時庫顯示:實時顯示系統內所有實時點;
b.實時遙控:選中畫面上的控制開關,實時下發(fā)遙控命令;
c.實時和歷史曲線:可設定顯示系統內所有記錄的遙測點;
d.實時和歷史報警:報警分為重報警,中報警,輕報警;
e.事件和報警記錄查詢:可按天查詢事件和報警日志;
f.事件和報警實時打印:有報警事件發(fā)生時,事件打印機實時打印。
上位機監(jiān)控軟件采用OPC方式與現場的PLC進行通信,可以方便靈活地獲取現場機電設備及其保護設備的遙測遙信信息,實現遠程控制。上位機的組態(tài)軟件界面見圖3。
現場PLC的編程軟件采用西門子公司的Step7,當PLC處于“RUN”工作模式下時,除上電初始化外,其它程序都采取周而復始的循環(huán)掃描方式,稱之為“PLC的掃描工作方式”,其執(zhí)行流程如圖4所示。
3 系統關鍵技術
3.1系統有關通信程序的設計
本系統主PLC控制柜(篩分子系統PLC控制柜)安裝在現場的低壓配電室內,由于與調度中心相距較遠,而現場電磁干擾又比較嚴重,為此,特采用以太網與光纖傳輸技術實現SIMATIC s7—300 PLC與上位機人機界面的通信。在主PLC柜中配備了以太網模塊CP341以及以太網轉光纖的交換機。
為了正確地傳送和接收信息,必須有一套關于信息傳輸順序、信息格式和信息內容等的約定,這一套約定稱為規(guī)約或協議。本系統在進行通信程序設計時,采用模塊化編程的設計思想,把程序分成若干程序塊,各程序塊分別含有一些設備和任務的程序指令,每個功能區(qū)被分成不同的塊進行編程,有利于多人同時編程CONTROL ENGINEERING China版權所有,也有利于程序調試和故障的查找。系統中PLC需處理多種通信協議控制工程網版權所有,單獨編制每種協議的處理程序,分別放在不同的功能模塊(FC)中。在PLC的主程序塊OB1 中,通過調用語句,可依次執(zhí)行這些協議的處理程序,實現與這些綜保裝置或智能儀表進行通信的目的。
3.2 DP網絡的配置
基于篩分子系統和儲煤子系統之間存在著閉鎖關系,因此可將篩分子系統和儲煤子系統組態(tài)成為一個DP網絡。這樣使得系統的邏輯關系更加清晰,同時系統具有了很好的擴展性,也在經濟上節(jié)約了成本。
關于DP網絡的配置,可參考西門子公司的有關手冊。尤其應該注意以下幾點。
a.進行主從站配置時控制工程網版權所有,應該首先配置從站,然后再配置主站;
b.在組態(tài)Hardware時,主站和從站的Consistency均需要設置為All;
c.編程時,主站的OB1中必須有OB1、OB82、OB86、OB100、OB121;
d.由于在系統運行時,上位機會對PLC進行讀和寫操作,因此在主站和從站的程序塊中還都要添加SFC14和SFC15功能塊。
3.3現場設備的閉鎖控制
為了彌補現場設備防誤功能的缺陷,保障安全生產,應該對現場所有設備進行閉鎖控制。
本系統既有機械閉鎖,又有邏輯閉鎖,達到了“逆煤流依次啟動設備,順煤流依次停止設備”的要求。具體做法:機械閉鎖:將邏輯上先啟動設備的運行返回信號的常閉點串入后啟動設備的二次控制回路中;邏輯閉鎖:如流程圖所示,將設備的運行返回信號作為執(zhí)行下一條程序的先決條件。
4 結語
?。?)通過利用大中型PLC(如西門子S7-300)可以與多種智能電子設備進行通信,方便地實現了現場設備的監(jiān)控。
?。?)該系統自2006年10月運行以來,維護量大大降低,大部分故障能夠在電腦顯示器上直接顯示,減少了故障查找環(huán)節(jié)。系統操作簡單,維護方便,提高系統安全性,降低運行費用,大大減少故障時間,提高經濟效益。
本文作者創(chuàng)新點:
1. 本文系統地闡述了以PLC為控制核心,構建一個集控系統的方法,基于該方案的控制系統與原系統相比在性能和自動化程度上都得到大幅度提升,對相近系統有重要的參考價值。
2. 對于集控系統中子系統的處理,通常做法是給各個子系統均配置以太網通信模塊,然后將每個子系統作為節(jié)點,組成環(huán)形網絡。在本系統中,將邏輯上有閉鎖關系的多個子系統視作網絡中的一個節(jié)點,減少了以太網通信模塊,節(jié)約了成本。對于同一節(jié)點下的多個子系統則采用級聯的方式配置成DP網絡,大大減輕了網絡的負擔。
3. 本文給出了配置DP網絡的詳細方法和注意事項。在PLC程序設計中,本系統采用功能塊化的方法,有利于系統的維護和升級。
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