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PROFIBUS-DP在2350/650紙機傳動控制系統(tǒng)中的應用

作者: 時間:2012-05-25 來源:網絡 收藏

  由于PLC直接通過數(shù)字通訊模式,按照一定采樣周期進行信息的輸入、處理和輸出,簡化了系統(tǒng)外圍模塊,縮短了控制周期,同時提高了在線監(jiān)測、運算和驅動能力,控制精度和工作可靠性也進一步提高[3]。另外,可以通過通信接口將變頻器相關參數(shù)反饋到PLC,并由PC機實時監(jiān)控,并可根據實際情況做出相關的判斷和調整,使操作更加簡單、直觀。系統(tǒng)運行參數(shù)的設定也可以通過遠程通信實現(xiàn),低操作故障,減少勞動力的投入。
3.2 通訊接口與變頻器之問數(shù)據通訊
3.2.1 變頻器參數(shù)設置[5]
  在通信接15與變頻器進行通信時,通信接15的參數(shù)應與變頻器的參數(shù)設置相對應。主要設置的參數(shù)有站地址、通信速率、校驗等,變頻器的參數(shù)設置見表1。

3.2.2 通信接口與變頻器之間的數(shù)據交換
  通信接口與變頻器之間的數(shù)據交換是根據PROFIBUS-DP主站傳送的數(shù)據長度確定對變頻器進行讀、寫操作的具體內容。這里選擇8字節(jié)的輸入及輸出來說明讀寫操作的具體內容。讀操作:當系統(tǒng)為8字節(jié)輸出時,通信接口需要讀取變頻器的狀態(tài)字、運行頻率、計算車速、計算轉矩。寫操作:當系統(tǒng)為8字節(jié)輸入時,通信接口需要給變頻器發(fā)送控制字、外部給定1、外部給定2。詳細內容如表2所示。

4 應用效果
 ?。?)系統(tǒng)的通訊速率可達到1.5Mb/s,大大超過以前應用RS485總線的9.6kb/s,保證了各傳動點實時同步。
 ?。?)系統(tǒng)的控制精度達到0.1%,動態(tài)精度(最大擾動偏差)為5%,負荷分配控制精度可維持在5%以內。
 ?。?)系統(tǒng)的動態(tài)響應小于0.02s,能夠及時進行紙機運行信息的交換和共享,確保了紙機高速穩(wěn)定運行,減少了紙幅斷頭。
 ?。?)系統(tǒng)采用PROFIBUS.DP控制技術,全部的控制功能是由通訊完成,省去了成千上萬個線路節(jié)點,提高了系統(tǒng)的可靠性,節(jié)約了控制電纜,降低了系統(tǒng)成本。
5 結語
  在這套控制系統(tǒng)中PROFIBUS-DP將所有的站點連接到一起,系統(tǒng)信息都是通過它進行傳遞。利用PROFIBUS-DP完成系統(tǒng)各設備間的通訊,形成網絡系統(tǒng),提高系統(tǒng)的智能化程度,實現(xiàn)復雜的控制功能。在實際中,用它對控制系統(tǒng)進行改造,完成了預期的通信和控制功能,大大提高了生產效率,取得了滿意的效果。
參考文獻
[1] 陽憲惠.技術及其應用[M].北京:清華大學出版社,1999
[2] 王福來。吳世紅.采用SPC3的智能型PROF1BUS DP總線接口的開發(fā)[J],電氣傳動,200o(2):51
[3] 施火泉.一種高精度的多單元傳動同步控制方法[J].江南大學學報,20O2,1(3):244
[4] 吳其華。徐邦荃.多電機同步分析[J].自動化拄制技術,2003。22(1):20
[5] 孟彥京.變頻傳動原理與設計[M].西安:陜西人民出版社。2002


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