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阿鋼煉鋼廠電爐除塵風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速裝置應(yīng)用

作者: 時(shí)間:2011-11-22 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

一、阿鋼公司介紹

阿鋼是西林鋼鐵集團(tuán)有限公司控股的子公司,位于距省城哈爾濱東南22公里的阿城市。企業(yè)按照總體規(guī)劃,以輕軌和礦用鋼等系列產(chǎn)品為主導(dǎo),開發(fā)研制出XY30高性能超低溫新鋼種,成為鐵道部重點(diǎn)推廣產(chǎn)品已投入青藏線使用。

目前阿鋼煉鋼廠擁有國內(nèi)先進(jìn)的60 噸超高功率直流電弧爐2座,75噸LF鋼包精煉爐2座,年可生產(chǎn)80萬噸鋼。

二、改造原因

煉鋼廠除塵系統(tǒng)自2004年10月投入運(yùn)行以來,用電消耗很大,僅2005年全年用電2172萬度,全年電費(fèi)1136萬元,噸鋼除塵電耗57 度,噸鋼除塵費(fèi)用30元。針對耗電大的現(xiàn)狀,設(shè)備工程部電氣技術(shù)人員研究多種節(jié)電途徑,具體嘗試了以下幾種辦法:

1.隨負(fù)荷變化來調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)風(fēng)門,控制風(fēng)機(jī)電流節(jié)電。但是現(xiàn)有除塵系統(tǒng)風(fēng)門在半開狀態(tài)時(shí),管阻很大,風(fēng)機(jī)及其管路喘振現(xiàn)象嚴(yán)重,以此辦法調(diào)節(jié),對風(fēng)機(jī)傳動(dòng)部位磨損大,會(huì)損壞風(fēng)機(jī)軸承的部件,不利于除塵系統(tǒng)安全運(yùn)行。所以風(fēng)門在半開狀態(tài)時(shí)系統(tǒng)無法長期運(yùn)行。

2.現(xiàn)階段風(fēng)機(jī)風(fēng)門只能在全關(guān)或全開兩種狀態(tài)運(yùn)行。在電爐停爐一小時(shí)以上時(shí),將風(fēng)機(jī)風(fēng)門全關(guān)閉,此時(shí)電機(jī)電流降為額定電流的50%,有明顯節(jié)電效果,但是風(fēng)門從全開到全關(guān)閉方式切換的瞬間,風(fēng)機(jī)、管路及廠房振動(dòng)相當(dāng)大,擔(dān)心影響廠房框架結(jié)構(gòu)及其基礎(chǔ)牢固,不利于長期采用。

3.在電爐負(fù)荷不大時(shí),特別是夜間將兩臺二次除塵小風(fēng)機(jī)停電進(jìn)行節(jié)能,這樣每天節(jié)電6000度,但是環(huán)保方面能否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)是值得考慮的,不是解決問題的長久之計(jì)。

鑒于上述情況,設(shè)備工程部積極研究科學(xué)的節(jié)電辦法應(yīng)對電爐節(jié)電技術(shù),在此期間通過查找相關(guān)資料,認(rèn)為采用高壓技術(shù)根據(jù)電爐冶煉各工藝各階段煙塵量變化來調(diào)整電機(jī)運(yùn)行轉(zhuǎn)速,從而達(dá)到節(jié)電目的是切實(shí)可行的。經(jīng)過論證,公司批準(zhǔn)在兩臺電爐一次的1000kW/6kV電機(jī)上安裝高壓裝置。

三、 的原理

根據(jù)異步電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速公式:n=60f(1-s)/p,可以看出,轉(zhuǎn)差率s變化不大,可視為恒定,電機(jī)極對數(shù)p一旦電機(jī)制造完成也是常數(shù),所以電機(jī)轉(zhuǎn)速n與電源頻率f是成正比的。只要改變頻率f,即可改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,當(dāng)頻率f在0-50Hz之間變化時(shí),電機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍是非常寬的。根據(jù)流體力學(xué)流量與風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的關(guān)系可知,電機(jī)功率P與轉(zhuǎn)速n的立方成正比,隨著轉(zhuǎn)速的降低,電機(jī)功率以轉(zhuǎn)速的三次方關(guān)系遞減。因此隨著電機(jī)轉(zhuǎn)速的降低,電機(jī)消耗的電能下降幅度很大??梢?,使用高壓變頻器對電爐一次除塵風(fēng)機(jī)調(diào)速的節(jié)電效果將非常顯著。
四、煉鋼廠電爐除塵工藝及設(shè)備參數(shù)介紹

1.煉鋼廠共有兩臺直流電弧爐,電爐冶煉時(shí)周期性供電吹氧,為滿足節(jié)能和環(huán)保要求,要求兩臺電爐的一次風(fēng)機(jī)在整個(gè)冶煉周期內(nèi)變速運(yùn)行,供電吹氧時(shí)高速運(yùn)行,不吹氧時(shí)低速運(yùn)行。正常情況下,電爐每90分鐘生產(chǎn)一爐鋼,每爐鋼生產(chǎn)周期可劃分下列步驟:①加廢鋼鐵水5分鐘,②供電及吹氧60分鐘,③等樣、出鋼、堵出鋼口25分鐘。其中①③時(shí)間段內(nèi)煙塵較少,一次風(fēng)機(jī)可以低速運(yùn)行,頻率控制在10——20Hz,在②時(shí)間段內(nèi)煙塵較大,風(fēng)機(jī)高速運(yùn)行,頻率控制在40-45Hz。

圖2:電爐煉鋼生產(chǎn)工藝流程圖

2.除塵風(fēng)機(jī)及配套電機(jī)的參數(shù)表:


五、電爐除塵風(fēng)機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)控制方案

1.高壓變頻器直接與電機(jī)連接,變頻拖動(dòng)方式為一拖一,設(shè)有工頻旁路。由變頻運(yùn)行方式轉(zhuǎn)換到工頻運(yùn)行方式時(shí),采用手動(dòng)切換,電動(dòng)機(jī)可不通過高壓變頻器而經(jīng)過旁路直接啟動(dòng)。

2.風(fēng)機(jī)調(diào)速與電爐取樣出鋼聯(lián)鎖,設(shè)置高低速兩檔運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)手動(dòng)/自動(dòng)調(diào)速切換功能。操作臺設(shè)置“手動(dòng)/自動(dòng)”調(diào)速切換開關(guān)和“速度種類”轉(zhuǎn)換開關(guān),平時(shí)可根據(jù)生產(chǎn)情況,高壓變頻器自動(dòng)實(shí)現(xiàn)高、低速運(yùn)行,如因生產(chǎn)需要可改為手動(dòng)來實(shí)現(xiàn)調(diào)速運(yùn)行的目的。

3.高壓變頻器具有遠(yuǎn)程和本機(jī)控制功能。本機(jī)控制時(shí)通過高壓變頻器控制柜上觸摸屏可就地人工啟動(dòng)、停止高壓變頻器,可以調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)速、頻率。遠(yuǎn)程控制放在爐前控制室,設(shè)有操作臺和上位機(jī),由配電工操作控制。通過上位機(jī)配電工可以隨時(shí)了解設(shè)備的運(yùn)行情況,通過操作臺可實(shí)現(xiàn)對高壓變頻器進(jìn)行簡單的遠(yuǎn)方操作。配電工可以根據(jù)工況自由選定高壓變頻器“手動(dòng)/自動(dòng)”調(diào)速運(yùn)行。

六、項(xiàng)目實(shí)施過程

2006年4月27日通過公司組織的招標(biāo)方式最后選購了北京利德華福電氣技術(shù)有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器,產(chǎn)品型號:HARSVERT-A06/130,高壓變頻器于6月25日到貨開始安裝,8月9日正式調(diào)試,8月10日投入運(yùn)行至今。
七、項(xiàng)目實(shí)施后效果

1.節(jié)電效果:

由于2006年8月對煉鋼廠除塵風(fēng)機(jī)安裝了高壓變頻調(diào)速裝置,使得電爐除塵風(fēng)機(jī)用電量明顯降低,2006年1-7月沒上高壓變頻器之前,煉鋼除塵風(fēng)機(jī)平均每月用電1839574度,噸鋼除塵電耗47.80度。安裝高壓變頻器之后,2006年8-12月,煉鋼除塵風(fēng)機(jī)平均每月用電1360836度,噸鋼除塵電耗32.28度??梢娪捎趯掍摮龎m一次風(fēng)機(jī)安裝高壓變頻器,每月節(jié)約電量478738度,月節(jié)約電費(fèi)253731元,噸鋼除塵電耗下降 15.52度。到2007年2月10日,高壓變頻器投入運(yùn)行6個(gè)月,已經(jīng)節(jié)電152.24萬元,每年可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益300萬元以上。


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