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自抗擾精密跟蹤運動控制器的設計

作者: 時間:2008-03-18 來源:網絡 收藏
法及1616位乘法運算,并同時支持匯編語言和C語言編程。由于加工過程中采樣周期僅幾十微秒,為了盡量縮短控制周期,同時方便優(yōu)化程序代碼,本文采用匯編語言編程。由于該DSP控制板為定點DSF,所以在進行浮點運算時,需要事先進行定標處理。同時,由于定點DSP在執(zhí)行開方等指數運算時,執(zhí)行效率較低,所以在編寫程序時,考慮將算法中的非線性函數做線性處理,以簡化程序,縮短控制周期。通過仿真實驗,簡化處理后,控制周期可縮短50%以上,而快速性略有下降,但對抗干擾性和魯棒性影響甚微,所以采用線性處理是必要且可行的。

  4.2 切削試驗

  切削試驗所用活塞試件材料為硬鋁(2A80),橢圓度分別為0.2、0.4、0.6、0.8mm,刀具材料為硬質合金(YT3)。分別在800、l 000、1 200、1 400 r/min,0.05、0.1、0.2、0.3mm,進給量0.05、0.1 mm/r條件下,進行了多次正交切削試驗。

  上述各種切削試驗中刀具跟蹤運動誤差控制在5μm以內。圖5給出了1 200 r/min,進給量0.05 mm/r,切深分別為0.05、0.1和0.2mm時刀具跟蹤運動誤差。在實驗過程中發(fā)現,的增加而略有增加,但所加工活塞的橢圓度對誤差范圍的影響很小,因此,在加工大橢圓度活塞時將獲得很好的相對誤差值。

  

  

  切削試驗結果表明,所設計的自精密跟蹤能抵抗非線性變化的的影響,能滿足加工要求。但是,與仿真分析結果不同,切削時刀具跟蹤運動的誤差曲線包含許多毛刺,這是由于光柵反饋分辨率為0.5/μm,從而造成誤差曲線跳變,同時也影響了;此外,DSP的定點運算功能限制了參數的取值和運算精度,從而也降低了跟蹤控制精度。

  5 結 論

   本文將自控制技術應用于非圓數控車削中的快速伺服刀架控制。通過對執(zhí)行機構建模和分析,設計出自。在Matlab仿真試驗中,自抗擾控制在抗干擾性與魯棒性上,均優(yōu)于傳統(tǒng)的方法。活塞切削實驗結果表明,應用該控制算法,加工精度可達5/μm。目前,中國的數控非圓車削機床,加工精度一般在1 0 μm左右,國外進口機床加工精度雖然可達5μm以內,但價格昂貴。因此,本文進行的此項研究,將具有很大的應用價值。

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