自抗擾精密跟蹤運(yùn)動控制器的設(shè)計
4.2 切削試驗
切削試驗所用活塞試件材料為硬鋁(2A80),橢圓度分別為0.2、0.4、0.6、0.8mm,刀具材料為硬質(zhì)合金(YT3)。分別在主軸轉(zhuǎn)速800、l 000、1 200、1 400 r/min,切削深度0.05、0.1、0.2、0.3mm,進(jìn)給量0.05、0.1 mm/r條件下,進(jìn)行了多次正交切削試驗。
上述各種切削試驗中刀具跟蹤運(yùn)動誤差控制在5μm以內(nèi)。圖5給出了主軸轉(zhuǎn)速1 200 r/min,進(jìn)給量0.05 mm/r,切深分別為0.05、0.1和0.2mm時刀具跟蹤運(yùn)動誤差。在實驗過程中發(fā)現(xiàn),跟蹤誤差隨切削深度的增加而略有增加,但所加工活塞的橢圓度對誤差范圍的影響很小,因此,在加工大橢圓度活塞時將獲得很好的相對誤差值。
切削試驗結(jié)果表明,所設(shè)計的自抗擾精密跟蹤控制器能抵抗非線性變化的切削力的影響,跟蹤精度能滿足加工要求。但是,與仿真分析結(jié)果不同,切削時刀具跟蹤運(yùn)動的誤差曲線包含許多毛刺,這是由于光柵反饋分辨率為0.5/μm,從而造成誤差曲線跳變,同時也影響了跟蹤精度;此外,DSP的定點(diǎn)運(yùn)算功能限制了參數(shù)的取值和運(yùn)算精度,從而也降低了跟蹤控制精度。
5 結(jié) 論
本文將自抗擾控制技術(shù)應(yīng)用于非圓數(shù)控車削中的快速伺服刀架控制。通過對執(zhí)行機(jī)構(gòu)建模和分析,設(shè)計出自抗擾控制器。在Matlab仿真試驗中,自抗擾控制在抗干擾性與魯棒性上,均優(yōu)于傳統(tǒng)的PID控制方法?;钊邢鲗嶒灲Y(jié)果表明,應(yīng)用該控制算法,加工精度可達(dá)5/μm。目前,中國的數(shù)控非圓車削機(jī)床,加工精度一般在1 0 μm左右,國外進(jìn)口機(jī)床加工精度雖然可達(dá)5μm以內(nèi),但價格昂貴。因此,本文進(jìn)行的此項研究,將具有很大的應(yīng)用價值。
pid控制器相關(guān)文章:pid控制器原理
評論