結(jié)晶器液位檢測(cè)控制系統(tǒng)優(yōu)化
4 硬件的完善與應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)
4.1 硬件系統(tǒng)的完善
本控制系統(tǒng)主要采用l1級(jí)控制系統(tǒng),設(shè)計(jì)時(shí)側(cè)重考慮正常情況下的信號(hào)傳輸與處理;但在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),渦流檢測(cè)信號(hào)在高溫、干擾環(huán)境下容易出現(xiàn)衰減和擾動(dòng)。為此運(yùn)用中繼、雙絞、屏蔽等技術(shù)進(jìn)行處理,增加fb100信號(hào)中繼箱,保證了信號(hào)的實(shí)時(shí)傳遞。
在液位控制儀中轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)后送到plc和上位機(jī)的過(guò)程中,考慮到意外情況下不能關(guān)閉中包塞棒,增加了一套信號(hào)傳輸通道fb200,一旦一路發(fā)生中斷,可在不到3s的時(shí)間內(nèi)投運(yùn)另一路。plc和上位機(jī)在完成監(jiān)控功能的同時(shí)輸出信號(hào)到液壓比例閥,在plc輸出信號(hào)一定的前提下,重點(diǎn)研究了比例調(diào)節(jié)閥內(nèi)放大旋鈕的配合,掌握了放大和振幅之間的線性關(guān)系,可實(shí)現(xiàn)中包塞棒液壓缸的振幅調(diào)節(jié),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)結(jié)晶器液面的調(diào)節(jié),達(dá)到液面檢測(cè)和調(diào)節(jié)的閉環(huán)控制,最終實(shí)現(xiàn)整個(gè)l1級(jí)的閉環(huán)控制,如圖2所示。
圖2 硬件系統(tǒng)的完善
4.2 應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)
在1#連鑄機(jī)結(jié)晶器液位自動(dòng)控制系統(tǒng)中,plc程序采用西門(mén)子step5.3和監(jiān)控畫(huà)面軟factorylink開(kāi)發(fā)系統(tǒng)控制軟件。以結(jié)晶器液位的讀入、檢查和實(shí)際轉(zhuǎn)換輸出的主要功能塊fc101為例,本功能塊通過(guò)調(diào)用結(jié)晶器實(shí)際液位值、液壓缸位置傳感器的反饋信號(hào)和現(xiàn)場(chǎng)液位限位信號(hào),完成內(nèi)部pid調(diào)節(jié)的同時(shí),在上位機(jī)上實(shí)現(xiàn)液位波動(dòng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控與報(bào)警。
5 結(jié)束語(yǔ)
從液面控制效果來(lái)看,結(jié)晶器液位實(shí)際值圍繞液位設(shè)定值波動(dòng),波動(dòng)幅度為±1mm。實(shí)踐證明,液位控制系統(tǒng)的應(yīng)用與完善,不但確保了l1級(jí)液位的精確度,而且為l2級(jí)自動(dòng)澆鑄奠定了基礎(chǔ)。
評(píng)論