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高頻變壓器引腳電化學(xué)腐蝕失效分析與可靠性研究

作者:項永金,王少輝,趙宇翔 (格力電器(合肥)有限公司,合肥 230088) 時間:2021-07-13 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏


本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/202107/426856.htm

摘要:為了適應(yīng)電器設(shè)備的發(fā)展,開關(guān)電源電路憑借良好的性能得到了廣泛應(yīng)用,高頻變壓器作為開關(guān)電源電路的重要組成器件,決定了開關(guān)電源的質(zhì)量。高頻變壓器在實際應(yīng)用中會出現(xiàn)故障失效,導(dǎo)致開關(guān)電源電路不能正常通電工作。本文通過分析高頻變壓器的失效機理,通過對高頻變壓器引腳防護,更改,以及涂抹處理進行整改,使其防護更加可靠,杜絕了斷線故障,提高產(chǎn)品的應(yīng)用。

作者簡介:項永金(1986—),男,中級工程師,主要研究方向:電子元器件失效分析及研究。

0   引言

隨著科技的發(fā)展,電器設(shè)備使用越來越廣泛,功能越來越強大,體積也越來越小,對電源模塊的要求不斷增加。開關(guān)電源具有效率高、成本低及體積小的特點,在電氣設(shè)備中獲得了廣泛應(yīng)用。在開關(guān)電源設(shè)計中,磁性元件的性能非常重要,而高頻變壓器恰恰是離線式變換開關(guān)電源中重要的磁性元件。高頻變壓器引腳腐蝕失效,導(dǎo)致電器電源部分不能正常通電,因此研究其失效機理非常重要。

1   事件背景

在實際應(yīng)用中,使用高頻變壓器的家用空調(diào)外機控制器故障失效突出,其主要故障為引腳腐蝕,分析失效數(shù)據(jù),實際使用失效時間并不集中,失效均集中在。

2   失效原因及失效機理分析

經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),高頻變壓器長期在潮濕環(huán)境下工作,受外界環(huán)境腐蝕物質(zhì)以及高頻變壓器本身制造差異影響,在初級端高電壓作用下,引腳及銅線產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),造成初級端引腳及銅線腐蝕生銹,嚴重的導(dǎo)致斷線。高頻變壓器引腳腐蝕如圖1 所示,引腳與銅線焊接結(jié)合處嚴重腐蝕發(fā)綠。

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圖1 失效樣品外觀圖

2.1 引腳腐蝕失效模式分析

其失效模式主要存在以下兩種:①引腳腐蝕;②銅線彎折,錫與銅的交界處銅引線腐蝕。

2.1.1 引腳腐蝕

如圖2 所示,高頻變壓器引腳鍍層下部腐蝕嚴重,從銹的顏色看,應(yīng)屬于內(nèi)部鐵引腳發(fā)生了腐蝕現(xiàn)象。而腐蝕部位以上的引腳鍍層完好,這是由于高頻變壓器焊接到PCB 板上后,上部引腳鍍層被大量焊錫覆蓋,其鍍層保存完好。

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圖2 失效樣品引腳外觀圖

實際中發(fā)現(xiàn),不同廠家、不同批次的高頻變壓器均出現(xiàn)引腳氧化腐蝕生銹現(xiàn)象,導(dǎo)致輸入與輸出電壓不穩(wěn)定,對后邊的電路器件造成損傷。

2.1.2 銅線彎折處,錫與銅的交界位置銅引線腐蝕

高頻變壓器引腳無腐蝕,但漆包線引線彎折處鍍錫層被腐蝕破壞、漆包線絕緣皮破損,銅線被腐蝕并生成銅綠(即銅銹),導(dǎo)致銅線斷裂,腐蝕嚴重的導(dǎo)致銅線絕緣漆內(nèi)部無銅存在,如圖3 所示。

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圖3 引腳腐蝕斷造成斷線圖

2.2 失效品成分測試

2.2.1 PCB板殘留物EDX元素測試

針對售后失效樣件PCB 上的藍色殘留物進行EDX元素測試分析,如圖4 所示,測試結(jié)果顯示PCB 板不同位置殘留物測試結(jié)果中均顯示有硫(S)元素。

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圖4 EDX元素測試

2.2.2 電鏡能譜掃描

對銅引線腐蝕的高頻變壓器進行電鏡能譜掃描測試,如圖5 所示,對腐蝕處EDS 元素掃描結(jié)果可知,有微量的異常元素硫(S)存在。

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圖5 銅引線腐蝕處電鏡能譜掃描

2.2.3 骨架元素測試

骨架材料為電木,如圖6 所示,經(jīng)電鏡測試該材料中不含有硫等異常元素,可排除骨架材料對漆包線的腐蝕作用。

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圖6 骨架材料電鏡能譜掃描

2.2.4 絕緣漆成分測試

通過對比測試漆包線絕緣漆,如圖7 所示,各廠家漆包線絕緣漆成分基本一致,且不同時期差異不大。

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圖7 骨架材料電鏡能譜掃描

2.2.5 絕緣漆厚度測試

對各廠家物料不同生產(chǎn)日期制品絕緣漆厚度進行測試,如表1 所示,各廠家漆包線絕緣漆厚度不同時期存在小量波動,B 廠家絕緣漆厚度波動稍大些,整體差異不大。

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2.3 根據(jù)現(xiàn)象及測試結(jié)果分析

EDX 對PCB 主板殘留物元素成分測試結(jié)果顯示有硫元素存在,而硫元素在一般性腐蝕過程中會產(chǎn)生一定程度的影響。

硫元素在自然界中以硫化物或單質(zhì)的形式存在。如果空氣含有的SO2 成分較高,在潮濕環(huán)境中SO2 會與H2O 發(fā)生化學(xué)反應(yīng)形成亞硫酸H2SO3,經(jīng)過氧化作用亞硫酸H2SO3 會變成硫酸H2SO4,酸雨的形成過程就是這樣。經(jīng)查閱相關(guān)資料,目前我國華中地區(qū)已成為全國酸雨污染范圍最大,強度最高的酸雨污染區(qū),西南地區(qū)、華東沿海地區(qū)次之。這次復(fù)核到高頻變壓器引腳腐蝕現(xiàn)象的主要地區(qū)為華中地區(qū)。結(jié)合高頻變壓器引腳腐蝕的圖片,分析引腳腐蝕現(xiàn)象為鐵鍍錫引腳在酸性電解液(潮濕狀態(tài))中構(gòu)成原電池電化學(xué)腐蝕引起。另外,加上使用過程中的高電壓通電狀態(tài),腐蝕速度會加快。

2.3.1 鐵引腳鍍錫結(jié)構(gòu)的電化學(xué)分析

對于鐵引腳鍍錫這種結(jié)構(gòu),從電化學(xué)角度看,理論上鍍錫層并不能夠有效保護鐵基材不受腐蝕。Fe/Fe2+的標準電極電位為-0.440 V,Sn/Sn2+ 的標準電極電位為-0.136 V,即Fe 的電極電位比Sn的低,構(gòu)成原電池后,鐵會優(yōu)先被腐蝕。所以當(dāng)鍍錫層質(zhì)量不高(有孔隙或裂紋)時,鐵引腳比較容易發(fā)生腐蝕生銹現(xiàn)象。在引腳鍍μm層表面質(zhì)量不高或鍍層部分地方偏薄情況下,引腳處在酸性環(huán)境中一定時間后內(nèi)部鐵基材暴露出,F(xiàn)e 與Sn 在酸性潮濕環(huán)境中構(gòu)成電化學(xué)腐蝕,F(xiàn)e 的電極電位比Sn的低,構(gòu)成原電池后,鐵優(yōu)先發(fā)生腐蝕,出現(xiàn)高頻變壓器引腳腐蝕現(xiàn)象。

2.3.2 引線彎折處銅線的腐蝕

銅與錫在硫的酸性化境中發(fā)生電化學(xué)腐蝕,銅線彎折處的特點是鍍錫層薄,處于錫與銅的交界處。從對腐蝕處EDS元素掃描結(jié)果來看,發(fā)現(xiàn)有微量的硫異常元素。硫的酸性化合物(如H2SO3 或H2SO4)在潮濕環(huán)境下將引線彎折處較薄的鍍錫層腐蝕破壞(Sn 可與H2SO4反應(yīng)生成可溶性的Sn4+ 鹽),使錫層表面產(chǎn)生孔隙或裂紋(裂紋的產(chǎn)生也有可能是由于錫膏在快速冷卻后收縮,在彎折處產(chǎn)生應(yīng)力導(dǎo)致開裂),錫層被破壞后,濕氣會接觸到內(nèi)部的裸銅線(銅線表面的絕緣漆已被高溫錫膏熔掉)。此時,錫(Sn)與銅(Cu)在潮濕環(huán)境下構(gòu)成原電池,發(fā)生化學(xué)腐蝕反應(yīng)。Sn/Sn2+ 的標準電極電位為-0.136 V,Cu/Cu2+ 的標準電極電位為+0.337 V,即Sn 的電極電位比Cu 的低,構(gòu)成原電池后,Sn 會優(yōu)先被腐蝕。Sn 被腐蝕掉時,被氧化成可溶性Sn4+ 鹽,造成鍍錫層被破壞的程度大大增加。露出來的裸銅在潮濕環(huán)境中發(fā)生腐蝕產(chǎn)生銅綠:Cu 在CO2、O2、H2O 存在的條件下發(fā)生緩慢氧化,Cu+CO2+O2+H2O—Cu(OH)2CO3,即銅綠(銹),即銅被腐蝕掉,從而造成銅線斷裂。

3   實驗對比分析

對高頻變壓器引腳進行耐腐蝕性實驗,得出以下結(jié)論:

1)經(jīng)稀硫酸處理的高頻變壓器引腳腐蝕嚴重。硫單質(zhì)、助焊劑對高頻變壓器引腳的腐蝕影響較??;

2)經(jīng)稀硫酸、硫單質(zhì)、助焊劑、漆膜破損處理的高頻變壓器銅引線彎折處銅線未發(fā)生明顯腐蝕現(xiàn)象;

3)經(jīng)鹽霧試驗驗證,高頻變壓器引腳、漆包線都出現(xiàn)不同程度的腐蝕現(xiàn)象,隨著時間的延長腐蝕程度越發(fā)嚴重。

3.1 潮態(tài)實驗

條件:取高頻變壓器5 個樣品,在銅線彎折處滴加少許稀硫酸,將錫與銅的交界處絕緣漆破壞,對比樣品的潮態(tài)試驗(前360 h 條件為:溫度40 ℃,濕度93%,360 h 之后條件:溫度60 ℃、濕度95%)。潮態(tài)1 266 h 實驗結(jié)果如下:

1)未經(jīng)任何特殊處理的樣品,未發(fā)生明顯變化;

2)經(jīng)助焊劑后樣品,如圖8 所示,引腳極輕微腐蝕;

3)漆膜破損后樣品,如圖8 所示,引腳極輕微腐蝕;

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圖8 引腳極輕微腐蝕

4)經(jīng)少許硫處理后樣品,引腳有輕微腐蝕;

5)經(jīng)稀硫酸處理后樣品,如圖9 所示,引腳腐蝕嚴重。

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圖9 引腳嚴重腐蝕

3.2 鹽霧實驗

條件:取高頻變壓器樣品6 個,焊接在使用的PCB上,然后按正常使用狀態(tài)放置在溫度(35±2)℃、Nacl 濃度5%、pH 值6.5 ~ 7.2 環(huán)境中,每隔24 h 將試樣在高倍顯微鏡下觀察1 次,記錄引腳和漆包線的變化情況。

鹽霧144 h 實驗結(jié)果:如圖10,漆包線已出現(xiàn)明顯腐蝕,表層漆膜出現(xiàn)脫落現(xiàn)象,在引腳與漆包線焊接位置冒出腐蝕產(chǎn)物。

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圖10 鹽霧試驗引腳腐蝕

4   影響高頻變壓器腐蝕的失效因素分析

4.1 應(yīng)用電路高電壓影響

開關(guān)電源電路在電源中使用最為廣泛,以空調(diào)變頻電源為例,輸出電壓通常有15 V、12 V、5 V,功率13 ~ 15 W。如圖11 所示,高頻變壓器主要是對直流電壓進行降壓。腐蝕故障失效多集中在1、2 腳,電壓較高,在310 V 左右,當(dāng)PFC 電路開啟后,線圈施加電壓更高,高電壓會加速線圈腐蝕的速度。

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圖11 高頻變壓器應(yīng)用電路圖

4.2 應(yīng)用環(huán)境與時間影響

失效數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),失效均在外機變頻空調(diào)控制器主板,內(nèi)機并無失效,主要是外機裝在室外,使用環(huán)境較惡劣,溫濕度差別較大,主要是溫度、濕度較高,且水汽、灰塵等其他腐蝕性物質(zhì)較多。由于受外機整機運行環(huán)境影響,腐蝕物質(zhì)侵入會加快引腳腐蝕失效。統(tǒng)計失效數(shù)據(jù),失效集中在使用2~5 a 生產(chǎn)機器,普遍使用時間比較長,腐蝕是一個逐漸的化學(xué)反應(yīng)過程。

4.3 彎折處漆包線絕緣皮破損

彎折處是錫與銅的交界處,如圖12 所示,在焊接過程中,受高溫錫膏影響,交界處銅線表面絕緣漆也可能被熔掉,部分銅線暴露于環(huán)境中,使得銅與錫在潮濕環(huán)境中構(gòu)成原電池化學(xué)腐蝕。

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圖12 彎折處錫與銅交界

4.3.1 銅引出線拉得較緊,銅線在彎折處受力較大。

如引線拉得較緊,銅線在彎折處受到骨架的作用力較大,長時間受力后,在腐蝕條件作用下會加速其斷裂。

4.3.2 彎折處銅線受高溫錫膏影響可能會發(fā)生咬銅現(xiàn)象

在浸錫過程中,高溫錫膏會將引腳漆包線上的絕緣漆熔掉外,內(nèi)部銅線受高溫錫膏影響發(fā)生咬銅現(xiàn)象,使銅線直徑變小,銅線自身的抗拉能力下降,彎折處在骨架長期作用力下,銅線發(fā)生斷裂。

4.3.3 漆包線絕緣漆成分及厚度變化

漆包線絕緣漆成分及厚度發(fā)生明顯變化,引線耐的耐腐蝕性也會受到影響。

4.3.4 漆包線本身的耐腐蝕性能

在生產(chǎn)過程中,噴到引腳及引線上的凡立水、稀釋劑、助焊劑,或后期漆包線吸水受潮,其耐腐蝕性會受到影響。

5   失效解決方案

在高頻變壓器生產(chǎn)過程中,廠家通過引進全自動線圈焊接設(shè)備可解決人工焊接對引腳的損傷,在一定程度上降低對引腳鍍層的損傷,降低不良發(fā)生概率。另外,通過對引腳與銅線結(jié)合處處理,增加橫截面積,有助于提高

以上整改可以在一定程度上降低腐蝕發(fā)生概率。由于此應(yīng)用中外機環(huán)境等其他特殊因素影響,不能完全杜絕高頻變壓器腐蝕故障的發(fā)生。為了有效整改,特制定以下三個整改方案,其中試驗驗證方案1 是最優(yōu)防護方式,方案2 與方案3 次之。

5.1 方案1:涂抹

對高頻變壓器外漏漆包線部分涂抹處理,三防膠具有突出的“防潮”、“防鹽霧”、“絕緣”性能;在潮濕環(huán)境中其膜層仍不失其良好介電性能;有較強的耐氧化性和抗老化性。

5.2 方案2:涂油漆處理

對高頻變壓器外漏漆包線部分涂油漆處理,油漆具有良好的“絕緣”性能以及耐腐蝕性能,能在一定條件下固化成絕緣膜或絕緣整體。產(chǎn)品采用真空含浸,含浸到骨架擋板位置(二次焊錫時將骨架擋板上的絕緣油清除),擋板以下的針腳及產(chǎn)品用絕緣油覆蓋,可以增強產(chǎn)品的整體絕緣能力,改善產(chǎn)品針腳的腐蝕問題。

5.3 方案3:改變

將引腳使用的CP 線(鍍錫銅包鋼鍍鎳底,其基材為“鋼”)改為磷青銅材質(zhì),磷青銅具有良好的導(dǎo)電性能,比銅材質(zhì)抗氧化性能更好。從電化學(xué)角度看,鍍錫引腳Cu/Cu2+ 的標準電極電位為+0.337 V,Sn/Sn2+ 的標準電極電位為-0.136 V,即Sn 的電極電位比Cu 的低,構(gòu)成原電池后,Sn 為陽極,Cu 為陰極,Cu 會受到電化學(xué)保護,磷青銅材質(zhì)引腳的耐腐蝕性會得到較大提高。各方案實驗對比,提供的涂三防漆樣品、涂油漆樣品、磷青銅材質(zhì)引腳,對引線與鍍錫層處均做稀硫酸處理,在60 ℃,濕度95% 條件下做潮態(tài)試驗,288 h 后結(jié)果如下。

1)涂三防膠:如圖13 所示,只有引腳極個別點出現(xiàn)極輕微腐蝕;

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圖13 涂三防膠鹽霧試驗

2)涂油漆:如圖14 所示,引腳有輕微腐蝕;

3)磷青銅材質(zhì)引腳:如圖13 所示,引腳有輕微腐蝕。

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圖14 涂油漆、磷青銅材質(zhì)鹽霧試驗

綜合對比3 個方案,涂三防膠及涂油漆,控制器生產(chǎn)過程中不好操作,由高頻變壓器生產(chǎn)廠家在生產(chǎn)過程中對高頻變壓器外漏漆包線部分涂三防漆保護,由于工藝不良容易造成引腳殘留,導(dǎo)致實際生產(chǎn)組裝中控制器出現(xiàn)引腳上錫不良,廠家生產(chǎn)過程管控難度較大。現(xiàn)改變方案,并通過結(jié)合點處理,可以杜絕腐蝕故障發(fā)生,整改相對簡單,應(yīng)用效果顯著。

6   失效整改總結(jié)及意義

隨著時代的發(fā)展,電源越來越小型化,開關(guān)電源電路可靠性問題愈發(fā)嚴峻。作為開關(guān)電源電路的重要器件,高頻變壓器易出現(xiàn)引腳腐蝕失效。分析失效原因發(fā)現(xiàn),產(chǎn)品制造工藝不良以及使用環(huán)境、應(yīng)用電路等多個因素均會導(dǎo)致出現(xiàn)故障。本文對高頻變壓器引腳腐蝕的失效機理、失效因素等多方面進行分析,通過改變引腳材質(zhì),對引腳進行加錫處理以及涂抹三防膠,顯著提高了高頻變壓器引腳抗腐蝕的能力,售后整改效果顯著。

參考文獻:

[1] 郗亮.高頻變壓器發(fā)展的研究[J].通信電源技術(shù),2018(3):237-238.

[2] 段富良,王梅.銅基上化學(xué)鍍錫工藝分析[J].云南化工,2017(6):76-78.

(本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2021年6月期)



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