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基于MC9S12DP256的燃料電池電動(dòng)汽車整車控制器設(shè)計(jì)方案

作者: 時(shí)間:2012-10-19 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

2.3.3數(shù)模輸入輸出模塊

運(yùn)行過(guò)程中,整車控制器經(jīng)常要發(fā)出一些車輛的啟動(dòng)/停止、鎳氫蓄電池組的閉合/斷開等信號(hào),即數(shù)字量的輸出。為保證信號(hào)穩(wěn)定可靠,整車控制器置有四路數(shù)字量輸出,并且都大于50mA。設(shè)計(jì)時(shí)采用了繼電器方式的開關(guān)量輸出,該方式是目前最常用的一種輸出方式。所采用的繼電器芯片是Infineon公司的BTS824R,其特點(diǎn)如下[3]:
 ?。?)寬電壓范圍輸入,兼容CMOS和TTL電平。
  (2)加強(qiáng)型電磁兼容設(shè)計(jì)。
  (3)自帶短路保護(hù),過(guò)載保護(hù),ESD保護(hù)。
 ?。?)自帶過(guò)溫切斷保護(hù)。

整車控制器在發(fā)出開和關(guān)信號(hào)的同時(shí),也在接收相應(yīng)的數(shù)字信號(hào)。在主芯片和外面信號(hào)之間采用高速光耦HCPL-0630連接的方式實(shí)現(xiàn)電平轉(zhuǎn)換以及信號(hào)隔離。

3整車控制器可靠性設(shè)計(jì)及測(cè)試

整車控制器在功能完善的基礎(chǔ)上,可靠性是其質(zhì)量好壞的主要技術(shù)指標(biāo)。在整車控制器的工作環(huán)境中,電機(jī)、變頻器和鎳氫蓄電池組傳輸?shù)哪妇€電流變化較大(特別是當(dāng)變頻器進(jìn)行高頻調(diào)制時(shí)),產(chǎn)生的空間電磁干擾很強(qiáng);另外,其工作空間的溫度變化范圍廣、振動(dòng)強(qiáng)度大。以上種種不利因素對(duì)整車控制器可能造成的干擾后果主要表現(xiàn)在下述幾個(gè)方面:
 ?。?)數(shù)據(jù)采集誤差加大。
 ?。?)控制狀態(tài)失靈。
 ?。?)數(shù)據(jù)受干擾發(fā)生變化。
 ?。?)程序運(yùn)行失常。

為保證整車控制器運(yùn)行正常,此次的可靠性設(shè)計(jì)采用了元器件級(jí)可靠性設(shè)計(jì)和系統(tǒng)級(jí)可靠性設(shè)計(jì)相結(jié)合的方法,具體表現(xiàn)在:芯片的溫度范圍控制、部件的冗余設(shè)計(jì)、系統(tǒng)的電磁兼容性設(shè)計(jì)等。

3.1芯片的溫度范圍

在整車控制器的設(shè)計(jì)中,絕大多數(shù)芯片溫度范圍是汽車級(jí)(-40℃~+125℃),其他極少數(shù)芯片因?yàn)閮r(jià)格原因選擇工業(yè)級(jí)(-40℃~+85℃)。

3.2冗余設(shè)計(jì)

冗余設(shè)計(jì)是指通過(guò)在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上增加冗余資源來(lái)減小故障造成的影響,或?qū)⒐收细綦x并校正錯(cuò)誤,使得系統(tǒng)即使發(fā)生了故障或差錯(cuò),其功能仍不受影響的技術(shù)[4]。本冗余設(shè)計(jì)采用增加功能電路的數(shù)量來(lái)實(shí)現(xiàn),整體冗余量達(dá)50%以上,如表1所示。

64.jpg
  
3.3電磁兼容性設(shè)計(jì)

由于整車控制器應(yīng)用環(huán)境比較惡劣,干擾嚴(yán)重,存在多種噪聲和耦合方式,所以電磁兼容性設(shè)計(jì)在所有可靠性設(shè)計(jì)中占有很重要的地位。設(shè)計(jì)中采取了濾波技術(shù)、去耦電路、屏蔽技術(shù)、隔離技術(shù)和接地技術(shù)等抗干擾技術(shù)[5][6],具體如下:
 ?。?)選用集成度高的元器件。可以降低電路板元器件的數(shù)目,使電路板布局簡(jiǎn)單,減少焊盤和連線,因而可以大大減少受干擾的概率,增加電路板的抗干擾能力。
 ?。?)加粗電源線和地線,數(shù)據(jù)線、地址線及控制線盡量短,以減少對(duì)地電容。
 ?。?)數(shù)字電路和模擬電路分區(qū)布置,并加入濾波和去耦電路。
 ?。?)采用四層電路板的設(shè)計(jì)。相對(duì)于兩層板而言,有獨(dú)立的地平面和電源平面,并且信號(hào)線和地線間距可以很緊密,因此能有效減小共模阻抗和感性耦合。
 ?。?)采用敷銅技術(shù)。既減小回路面積(因而減小了輻射),又可以減小導(dǎo)線之間的串?dāng)_。

3.4可靠性測(cè)試

吉林大學(xué)汽車動(dòng)態(tài)模擬國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室對(duì)所開發(fā)設(shè)計(jì)的整車控制器做了初步的可靠性測(cè)試。測(cè)試過(guò)程如下:
 ?。?)高低溫測(cè)試:在低溫-25℃、高溫125℃中分別保持6個(gè)小時(shí)。
 ?。?)振動(dòng)測(cè)試:掃描頻率范圍17~200Hz,最大振幅0.78mm,在60~200Hz時(shí)加速度50,一次掃描時(shí)間15min。
  (3)電磁兼容性測(cè)試:利用實(shí)車簡(jiǎn)單模擬各種汽車電磁干擾工況,做初步測(cè)試。

在整個(gè)測(cè)試過(guò)程中,整車控制器工作正常,未出現(xiàn)復(fù)位現(xiàn)象,各功能模塊發(fā)送、接收數(shù)據(jù)正常。在振動(dòng)測(cè)試時(shí),元器件無(wú)脫落及損壞現(xiàn)象。

4整車臺(tái)架試驗(yàn)

在進(jìn)行了可靠性測(cè)試之后,將整車控制器與及其控制器、電機(jī)及其控制器、鎳氫蓄電池組及其控制器等部件連接在一起,實(shí)現(xiàn)了整個(gè)燃料電池的動(dòng)力總成試驗(yàn)臺(tái)架。在臺(tái)架上做了以下的試驗(yàn):
 ?。?)通信聯(lián)調(diào)試驗(yàn):控制系統(tǒng)CAN通訊試驗(yàn);數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)的信號(hào)采集。
 ?。?)整車控制器控制邏輯試驗(yàn):按照與實(shí)際車輛相同的駕駛模式,重點(diǎn)進(jìn)行加速模式、啟車模式、充電模式、再生制動(dòng)模式、動(dòng)力蓄電池充電模式、巡航行駛模式的控制邏輯單模式調(diào)試。
 ?。?)整車控制器控制報(bào)警試驗(yàn)。
 ?。?)整車控制器控制模式切換試驗(yàn):重點(diǎn)考核各種控制模式間的切換。

在整個(gè)臺(tái)架試驗(yàn)測(cè)試過(guò)程中,整車控制器運(yùn)行穩(wěn)定,各功能模塊按照指定程序完成任務(wù),未出現(xiàn)復(fù)位及數(shù)據(jù)丟失現(xiàn)象。圖3是試驗(yàn)過(guò)程中采集的踏板開度信號(hào),所采集的信號(hào)連續(xù)完整。整車控制器不僅在功能上實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo),而且在可靠性方面也達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)。

65.jpg
  
所研制的用于燃料電池電動(dòng)汽車的整車控制器,不僅實(shí)現(xiàn)了所需功能,而且具有良好的可靠性和工程實(shí)用性。其中一些重要電路模塊的設(shè)計(jì)以及系統(tǒng)可靠性設(shè)計(jì)所采用的方法,為今后各類電動(dòng)汽車控制器的開發(fā)起到了奠基工作。


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