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汽輪機(jī)凝汽器真空低的原因分析及解決方案

作者: 時(shí)間:2012-04-08 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
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管數(shù)

18993

材質(zhì)

TP304不銹鋼

管長(zhǎng)

m

9154

凝結(jié)水流量

T/H

421.3

循環(huán)水流量

T/H

29300

冷卻倍率

69.547


機(jī)組系統(tǒng)采用兩套型號(hào)為TD-90的射水抽汽器,每臺(tái)運(yùn)行時(shí)的額定抽汽量為90T/H,射水泵型號(hào)為14SH-19。機(jī)組運(yùn)行中抽汽器一套運(yùn)行,一套備用。同型號(hào)的兩臺(tái)機(jī)裝配四臺(tái)型號(hào)為沅江48Ⅰ-25的循環(huán)水泵,每臺(tái)泵的流量為15120T/H,正常單機(jī)運(yùn)行時(shí)開兩臺(tái)循環(huán)泵,兩臺(tái)機(jī)運(yùn)行時(shí)開三臺(tái)循環(huán)泵。

2 運(yùn)行狀況


從2004年的2月開始,#8機(jī)組的開始出現(xiàn)惡化,均在-90Kpa以下,到4月8日,#8機(jī)組最低至-84.8Kpa,機(jī)組負(fù)荷只能帶130MW,排汽溫度高達(dá)53.8℃,凝結(jié)器端差最高達(dá)26.1℃,嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,2004年#8機(jī)組真空走勢(shì)如圖1所示。


圖12004年#8機(jī)組凝結(jié)器真空走勢(shì)圖


的功率可以由下式表示:

(2-1)

其中pe—軸功率,KW;

qm-汽耗量,Kg/h;

h0、hc-蒸汽的初焓與終焓,Kj/Kg;

ηoe-汽輪機(jī)的相對(duì)內(nèi)效率。

我們知道的作用是將在汽輪機(jī)中做完功的蒸汽排出壓力盡可能地降低,從而使蒸汽在汽輪機(jī)中的可用焓降達(dá)到最大,以提高汽輪機(jī)的工作效率。由(2-1)可以看出,當(dāng)蒸汽的初參數(shù)h0不變時(shí),排氣壓力的升高使hc增大,蒸汽在汽輪機(jī)中的可用焓降Δh0減小,汽輪機(jī)的經(jīng)濟(jì)性降低,依據(jù)2005年1月西安交通大學(xué)為該機(jī)組所做的節(jié)能診斷報(bào)告的數(shù)據(jù),排汽溫度在53℃時(shí)由此而造成損失的標(biāo)煤在12g/kw.h以上。另外由于排汽缸溫度的升高還將對(duì)機(jī)組產(chǎn)生以下不利影響:⑴排汽缸及軸承座受熱膨脹,可能引起中心變化,產(chǎn)生震動(dòng);⑵排汽溫度過高可能引起銅管松弛,破壞嚴(yán)密性;⑶真空下降使排汽的容積流量減小,對(duì)末幾級(jí)葉片工作不利,末級(jí)要產(chǎn)生脫流及旋流,同時(shí)還會(huì)在葉片的某一部位產(chǎn)生較大的激振力,有可能損壞葉片,造成事故。

針對(duì)#8機(jī)組凝結(jié)器真空低的情況,電廠的相關(guān)部門進(jìn)行了原因分析并采取了一系列的措施來提高機(jī)組的真空,其中包括真空系統(tǒng)灌水查漏、充氦查漏、加強(qiáng)凝結(jié)器的反沖洗、增開循環(huán)水泵等,但效果甚微,2004年4月份利用機(jī)組臨修的機(jī)會(huì)進(jìn)行了凝結(jié)器換熱鋼管的水力機(jī)械清洗,機(jī)組重新啟動(dòng)后機(jī)組真空在凝結(jié)器進(jìn)水溫度tw1為37.2℃的情況



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