DNC系統(tǒng)工程在數(shù)控加工車間的應用
近幾年,隨著計算機技術、通信技術和數(shù)控技術的發(fā)展以及制造自動化的需要,DNC技術得到越來越廣泛的應用。目前,以CIMS為代表的企業(yè)信息化理念已經(jīng)受到越來越多的重視,DNC也逐漸由單一的程序傳輸演變?yōu)榧瘮?shù)據(jù)管理、生產(chǎn)信息監(jiān)控等功能的擴展DNC,已成為MES集成的關鍵一環(huán)。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/191148.htm一、實施DNC聯(lián)網(wǎng)控制之前數(shù)控加工車間存在的問題
1.傳輸方面的問題
(1)貴州航天烏江機電設備有限責任公司數(shù)控車間現(xiàn)有的數(shù)控系統(tǒng)繁雜,各系統(tǒng)之間所用的傳輸軟件也不一樣,相互之間不兼容,給編程人員和操作工帶來很多不便,極大地限制了零件程序的傳輸加工。
(2)程序傳輸采用臺式計算機或筆記本的單機機傳輸,頻繁的熱插撥容易燒壞機床或計算機接口。
(3)車間存放電腦,環(huán)境惡劣,電腦壽命大大縮短,而且凌亂,不利于車間6S管理。
(4)數(shù)控程序沒有管理權限,容易出現(xiàn)錯改、漏改。
(5)手工編制零件加工程序時,由于沒有數(shù)控編程工具,生成G代碼程序無法比較模擬,出現(xiàn)錯誤時只能在切削時才會發(fā)現(xiàn)。
2.操作環(huán)境方面
(1)由于傳輸電纜的接入,數(shù)控設備周圍電線隨意搭接,現(xiàn)場環(huán)境凌亂不堪。
(2)計算機連線與傳輸電纜經(jīng)常被磕碰。
(3)傳輸程序為1對1的通信傳輸,在進行機床與計算機的通信時,必須1個人在機床前操作機床,另一個人在計算機終端前操作傳輸軟件,兩者交替操作。
3.生產(chǎn)管理方面
由于公司的管理部門或管理系統(tǒng)不能及時得到生產(chǎn)設備的實時生產(chǎn)狀況,因而不能做出科學的生產(chǎn)管理計劃及措施,極大地影響了公司生產(chǎn)效能的發(fā)揮。
二、數(shù)控車間機床聯(lián)網(wǎng)整體解決方案
由于我公司機床接口為RS232和RJ45兩種,通過調(diào)研選用北京蘭光科技公司的CIMCO機床聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。
1.CIMCO系統(tǒng)的機床聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡建設
整個系統(tǒng)以技術部現(xiàn)有的3個局域網(wǎng)為基礎,采用CIMCO系統(tǒng)軟件及網(wǎng)絡核心硬件串口服務器,使用標準網(wǎng)線與數(shù)控車間技術組局域網(wǎng)連接起來。將CIMCO機床聯(lián)網(wǎng)軟件裝在數(shù)控車間技術組局域網(wǎng)的服務器上。圖1為機床連接示意圖。
圖1 機床連接示意圖2.CIMCO機床聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的組成
CIMCO系統(tǒng)軟件部分由DNC-Max機床聯(lián)網(wǎng)通信(DNC-Max V5)、數(shù)控程序的編輯與仿真(CIMCO Edit V5)和數(shù)控程序的數(shù)據(jù)管理(NC-Base V5)等三部分組成,如圖2~圖4所示。
圖2機床聯(lián)網(wǎng)通信軟件界面
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